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   第6版:中国石化报06版
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扬子石化 “三新”举措给力降低关键设备能耗

2021年06月29日 来源: 中国石化报  作者: 凌 锋
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?扬子石化芳烃联合装置实行全过程管理,动态调整操作措施,实现节能降耗。莫文琦 摄

    扬子石化芳烃联合装置

    1989年10月投产

    对二甲苯年产能45万吨

    目前能耗为564.34千克标准油/吨

    □凌 锋

    “去年,芳烃联合装置的氮气消耗量由原来平均每小时4500立方米降至3500立方米。”扬子石化芳烃厂厂长汪琦高兴地介绍,“这主要归功于新的管理措施,还有新材料、新技术的使用。”

    芳烃联合装置有60台贮罐,每次检修都要实施氮封罐,是公司的氮气消耗大户。为降低氮气消耗量,在此次检修过程中,扬子石化实行全过程管理,根据实际情况,动态调整操作措施。在贮罐改造前,技术人员每天跟踪分析数据,采用氮气脉冲置换、高低点同时置换等方式,减少氮气置换时间和消耗量;贮罐改造投用后,他们加强高远点检查,通过肥皂沫查漏与红外检测仪检测相结合,排查呼吸阀、泄压人孔、泡沫发生器、检尺孔、透光孔等静密封点泄漏情况,消除各类漏点52处。此外,管理人员还对部分贮罐采取“边收边付”运行方式,显著减少了贮罐系统的大呼吸氮气损耗。

    不仅新措施“给力”,新材料也成为芳烃装置节能降耗的新助力。3年来,扬子石化投资8000万元,改善炉群燃烧环境,为重整、加氢裂化和二甲苯联合装置炉群全部更换了新型保温、隔热材料。目前,加热炉的散热量大大降低,炉效较先前提升了12%。

    为降低能耗,芳烃联合装置管理人员有计划地淘汰了92%的高耗能设备辅材,彻底更换了一氧化碳装置转化炉和烟气换热器管箱的保温层,并对冷箱区域保冷管线进行了系统性的检查维护。与此同时,他们还更换了700米的制氢装置高温蒸汽管线,并对PDEB(对二乙基苯)溶剂吸附塔和抽提塔保温层进行更换,彻底解决了保温效率低的问题。此外,硫黄回收装置的氨管线保冷效果也得到了完善和修复,有效减少了能量损失。

    “目前,我们已经基本淘汰了高消耗的辅材,包括‘三剂’、炉群和大型塔罐内部的辅材,全部采用当下最先进、最环保、最节能的材料。”芳烃厂副厂长王庆峰介绍,新材料不但节能减排成效显著,而且使用寿命较过去延长了许多。自从采用了第三代新型吸附剂,在转化率提升的同时,吸附剂的寿命在原来基础上增加了3年。

    从今年开始,扬子石化又加强了SPM冲击脉冲技术的运用。采用新技术,监控仪表可以有效地监测甲烷泵的运行状态,及时提醒操作人员补充润滑脂,确保甲烷泵轴承状态良好,延长设备运行周期。同时,他们还增加了测量炉膛气压的新装置,采用热感应技术检测压力变化的频率,使加热炉的在线监控准确率大大提升。

    在新措施、新材料、新技术的“加持”下,扬子石化芳烃联合装置的一大批关键设备能耗不断降低,截至目前,已创造直接效益1390多万元。

 

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