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   第3版:中国石化报03版
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问题3:
请介绍一下企业实施的重大节水技术改造工程,取得了哪些节水效益?

2024年03月26日 来源: 中国石化报  作者:
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    ◎燕山石化能源管理和环境保护部经理 王 祁:

    燕山石化实施了超滤反渗透双膜废水处理技术。2017~2020年,按计划逐步完成西区超滤膜、反渗透膜更换,并通过增大回用水补循环水比例、边沟水回收利用等优化措施,西区污水回用量从60吨/小时提高到250吨/小时;2021年完成东区反渗透膜更换,东区污水回用量提高了100吨/小时,节水减排效果明显。2023年,我们对西供水厂二工段膜系统进行了更新,共更新7组超滤及2组反渗透,更换后膜单元可使用再生水80吨/小时;东供水厂回用水单元通过离线清洗等措施,将回用水量从450吨提高到500吨~550吨每小时。

    此外,公司还开展了地下水管网漏失治理。2015年起,对炼油及化工板块进行了水平衡测试工作;2016年完成水平衡测试报告,并根据测试情况,查找新鲜水漏点并完成修复;2023年修复漏点60余个,针对地下新鲜水管线腐蚀严重区域,完成炼油和化工部分新鲜水管网更换。2024年,公司将开展新一轮水平衡测试工作,继续挖掘节水潜力。

    ◎镇海炼化机动部党总支书记、副经理 邬君波:

    镇海炼化一直秉持污水资源化利用原则,通过污水“高低分质”“适度+脱盐”回用策略双管齐下,提高污水资源利用率。

    早在2003年,镇海炼化就建成投用炼油适度污水回用装置,处理规模为1500立方米/小时,采用曝气预处理+生化+高密度沉淀池的处理工艺,产水作为炼油循环水场的补充水。2010年又建成1号乙烯低盐再生水处理装置,至2020年打通污水管网,实现“乙烯、炼油、化工”回用污水管网全覆盖的供水模式。

    同时,根据高盐污水水质特点,分别建成300立方米/小时、1300立方米/小时高盐污水回用装置。两套装置均采用“预处理+超滤+反渗透”工艺,产水作为乙烯循环水场及化学水站的优质补水,实现高盐污水脱盐回用,降低了企业的外排量。

    截至目前,以上两类污水回用装置总计产水超过1.32亿吨,在降低污染物浓度和外排污水总量的同时,减少水资源消耗。

    ◎中天合创化工分公司副总经理 易 智:

    在源头把控减少水资源消耗的同时,公司瞄准非常规水的高效利用,2018年建成投产一套3000立方米/小时处理能力的矿井水深度处理装置,综合利用煤矿疏干水作为生产取水。目前,矿井水深度处理装置产品水已完全替代黄河水,该装置也被列为内蒙古矿井水处理的标杆装置。

    为积极响应国家绿色发展理念,中天合创投资1.5亿元开工建设了高含盐水分质制盐项目,处理煤化工生产过程中产生的高含盐污水,将复杂水质中的杂盐变成合格的氯化钠及硫酸钠产品,变废为宝增创效益的同时进一步促进水循环利用。2023年12月29日,分质制盐氯化钠干燥单元试生产开车成功。

 

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