
![]() 版权声明
《中国石化报》(电子版)的一切内容(包括但不限于文字、图片、PDF、图表、标志、标识、商标、版面设计、专栏目录与名称、内容分类标准以及为读者提供的任何信息)仅供中国石化报读者阅读、学习研究使用,未经中国石化报社及/或相关权利人书面授权,任何单位及个人不得将《中国石化报》(电子版)所登载、发布的内容用于商业性目的,包括但不限于转载、复制、发行、制作光盘、数据库、触摸展示等行为方式,或将之在非本站所属的服务器上作镜像。否则,中国石化报社将采取包括但不限于网上公示、向有关部门举报、诉讼等一切合法手段,追究侵权者的法律责任。
![]() 日期检索
江汉油田
高效管理模式 助力控递减稳存量2024年03月11日 来源:
中国石化报 作者:
夏 梅 朱守力 徐清洲
□夏 梅 朱守力 徐清洲 近年来,江汉油田树立精细管理理念,加强气井日常管理,持续开展老井综合治理,做好原油老区精细注水,油气田自然递减率得到有效控制。2023年,涪陵页岩气田综合递减率下降为10.8%,原油老区自然递减率为10.35%,创近10年最好水平。 在气井精细管理上,江汉油田聚焦井筒、地面系统挖潜,强化日常动态分析,开展智能间开排水采气新技术研究,优化集输管网,持续释放高负荷区气井产能,降低集气干线输压。技术人员按照“日、月、季、年、专题”五个层级的分级动态分析模式,开展气井全生命周期跟踪分析,制定气井不同阶段的生产对策,分析气井合理配产和间开生产制度,形成了高效基础管理模式,保证气井持续稳产。 针对涪陵页岩气田低产低效气井治理难点,江汉油田开展工艺适用性、针对性、实用性研究,实施“一井一策”,2023年共开展老井综合治理措施685井次,增气4.05亿立方米。他们积极推广增压、泡排、气举、机抽及“增压+泡排”“泡排+气举”等排水采气工艺,持续提升低地层能力井和“躺井”气举成功率,单井日均产气量由1.1万立方米提升到2.4万立方米;持续推进循环气举平台、CNG(压缩天然气)气举工艺和U型管排采工艺试验,投运37口泡排井,日均产气量由1.81万立方米提升到2.14万立方米。 经过多年开发,江汉油田老区含水高、产能低的开发单元逐年增多。面对自然递减率增大、稳产基础薄弱的情况,他们优选采收率、含水上升率、水驱控制程度、水驱动用程度等10项指标,开展油藏量化评价,将61个水驱开发单元细分为三类,并定期进行评价打分定级,开展重点单元分类治理。通过强化油藏过程管理,自然递减率有变好趋势和稳定单元共53个,分类治理取得较好效果。 聚焦精细注水,江汉油田持续优化污水处理工艺、改进药剂投加方案、加强源头水质管理,提高水质达标率,提升欠注井注水能力,并在完善注采井网和加强动态调水的基础上,开展精细注采调整,让油藏科学“喝水”。针对江汉油区地层水矿化度高的盐湖盆地沉积油藏,科研人员提出利用产生的无机晶体堵塞高渗孔道的调剖新思路,通过物模实验优化体系配方与注入方式,实现精准封堵。2023年,江汉油田以提升注水三率、水驱两个程度为目标,利用老井进行井网完善和细分注水,完成投转注、关停井恢复等稳基础工作量水井407井次。 实践者说 江汉油田研究院副总地质师、采收率所所长 吴 华: 江汉油田油气藏类型较多,对我们而言,老油田如何做新注水这篇老文章、页岩气田如何做好提采这篇新文章,都是关键。 老油田过了“壮年期”,各项“指标”不如以前,如井网完善程度、压力保持水平等,欠注井多,导致稳的根基不牢。围绕做新注水文章,科研人员坚持注水为先,强化油藏量化评价,诊断哪里该多注水、哪里该精细注水,进而解决注水导向的问题。同时,根据注不进水、补充能量有难度的区块,攻关形成压驱、调剖调驱等技术,从找油转变为找水,让调水堵水成为开发工作日常,进而解决注水对策的问题。通过一系列举措,目前江汉老区水质达标率突破99%、自然递减率控制在10.35%,实现了持续创优。 涪陵页岩气田高效开发10余年,主要靠弹性开采,纵向上层系动用不均。围绕夯实稳产基础,科研人员攻关建模数模技术,着力打造“透明气藏”,让剩余储量可视化,为立体开发提供技术支撑,推行全国产化重复压裂,“吃干榨净”剩余资源,同时通过泡排、增压进行补能,实现页岩气效益开采。着眼长远,我们正攻关注气提高采收率。目前,焦石坝区块整体采收率提高到24.2%,相比开发之初增长近1倍;涪陵页岩气田综合递减率为10.8%,实现了70亿立方米产量硬稳定。
中国石油化工集团有限公司版权所有 未经授权,禁止复制或建立镜像 京ICP备 10210212号-7 号 |