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   第7版:中国石化报07版
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11次修改设计、3次优化井身、2次调整钻具,西北油田石油工程技术院钻井所技术团队负责技术支撑的TH121163井历时25.96天,完成进尺6000米,节约成本320万元

塔河老区树起“标杆井”

2022年08月15日 来源: 中国石化报  作者: 曹 俊 韩正波
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    □曹 俊  韩正波

    8月4日,生产报表显示:TH121163井日产原油15.3吨,自7月初建产以来,这口“标杆井”日产原油一直稳定在15吨以上。

    该井历经11次修改设计、3次优化井身、2次调整钻具,作业时间25.96天,完成进尺6000米,节约成本320万元。

    该井技术支撑团队负责人,西北油田石油工程技术院钻井所副所长孙伟光感慨:“过去总觉得在塔河老区打井,熟门熟路,出不了彩儿,也出不了丑。这口‘标杆井”的成功实践让我们认识到,不能被过去的经验束缚,认真总结、优化提升,老区开发仍大有可为。”

    优化井身结构,兼顾“快而省”

    3月初,接到要在塔河老区打“标杆井”的任务后,钻井所技术团队不敢掉以轻心,严格按照“地质一体化”思路,从认识区块地质构造入手开始筛选,最终选择了TH121163井。

    该井在塔河老区12区块,井位具备塔河地层典型特征,主要目的是开发奥陶系鹰山组缝洞体储层,构建井区注采井网。

    老区开发,提速和控本是两大主题。前者需要对老区地层有丰富的认识和正确的判断,后者需要精准计算和把握泥浆反应时间、注入速度。

    技术团队翻阅大量资料,认真梳理多个案例,一个细节一个细节推敲,提出了优化井身结构方案:一开套管由1200米减至800米;三开抗硫套管由4500米减至4000米。

    施工中,技术员孙伟光提议将三开后侧钻所需的165.1毫米钻头换成149.2毫米钻头,这样破岩体积小,钻速提高快。然而,每一项设计改动,都会给人带来意想不到的压力,尤其是在现场改设计。为了负起责任,孙伟光在施工单上慎重地签上了自己的名字,他说,直到钻头最后提上来,悬着的心才放下。

    优化钻具工艺,完成“一趟钻”

    “一趟钻”就是不到设计井段不停钻。这虽然能很好地控制成本,却是一个高难度的技术活儿。

    原来采用垂钻系统组合,打得快也打得直,可成本太高。采用常规钻具组合,机械钻速低,也难以保证井身质量。

    有人担心,“标杆井”既要打快又要打好,出现纰漏,无法交代。孙伟光说:“要根据对老区地层的新认识,综合优化钻井新工艺,树立‘标杆井’的目的是为老区一个时期技术和成本控制提供可参考的依据。我们不能立一个无法复制的假标杆。”

    在他的提议下,技术团队果断放弃垂钻系统,采用具有防斜能力好的预弯曲防斜双扶钻具组合,配套超大扭矩螺杆,强化钻压、泵压、排量提高钻速。

    塔河地层在亚格列木组,有一段60米厚的粗粒砂岩,常规钻头被研磨得脱轮掉齿,不但很难在岩层钻进,而且延长了螺杆在井下的使用时间。针对这个情况,他们换上了适合砂岩的异型齿PDC钻头,确保了正常钻进。

    优化成本控制,确保“最省钱”

    老区钻井对成本控制要求较高。TH121163井钻井总成本1540万元,比塔河老区平均钻井成本少498万元。在这样“紧张”的情况下,该井不但创造了塔河钻井史上工期最短纪录,而且刷新单位进尺“最省钱”纪录:比预定工期缩短17.04天,打破近三年钻井提速徘徊在1%的局面,节约成本320万元。

    技术团队前期采用193.7毫米小尺寸套管,是为了满足后期两开次长周期套管开窗侧钻需求, 在充分论证侧钻工艺后,他们优化方案:在二开后,将193.7毫米小尺寸套管换成177.8毫米更小尺寸套管。此举不仅满足了后期侧钻需求,而且节约成本64.5万元。

    “值得一提的是,在造斜井段,我们以前只能在大尺寸套管里完成的技术动作,现在也能完成,这又节约成本32万元。”孙伟光高兴地说。

 

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