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西南油气:地层废水摇身一变成“宝贝”

2022年08月08日 来源: 中国石化报  作者: 薛 婧 王 平
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    □薛 婧 王 平

    从太空俯瞰,地球是一颗蔚蓝的行星,水覆盖了地表71%的面积。在地下几千米深处,同样存在着特殊的水——油气形成时残余于岩石孔隙中,被“封印”在气藏边部和底部的地层水。

    随着川西气藏开发牵出气龙,地层水随之涌出地表,日产水640立方米。其中须家河组高氯根地层水每日产出超500立方米,而且水质复杂,氯、钙、镁等含量较高。

    10多年前,处理地层水要么是拉运到污水处理站集中进行化学处理后外排,要么是沉淀过滤后回注地层。“受处理工艺成本、回注规模、氯排放限值等制约,地层水达标处置始终是横亘于气田高效开发的一大难题。”西南油气采气一厂厂长王黎明说,“要去除水中的氯,化学方法难以实现,只能采用物理手段。”

    2009年,技术人员广泛开展地层水处理技术调研,从轻工制盐行业找到了门道。制盐是通过低温多效蒸馏工艺分离出氯,蒸馏后的水能满足排放标准。盐矿卤水和川西须家河组产水层层位相同、成分类似,如果能引进制盐方法处理地层水,环保又经济。

    2010年,“高氯废水无害化处理先导试验项目”启动。他们组建地层水综合利用站,派出技术团队到盐城自贡“取经”,在盐业工厂跟班学习,全面了解制盐工艺原理、流程、关键参数控制措施。

    技术团队持续科技攻关,通过多级蒸发罐、末端真空泵装置,形成封闭空间、真空环境,在负压低温状态下实现地层水沸腾、结晶,析出工业盐、生成母液,作为工业原料综合利用,冷凝水达标排放。此外,最初热源由锅炉蒸汽提供,后几级蒸发罐热源由前一级蒸发罐地层水蒸发产生的二次蒸汽提供,降低系统热损耗,实现节能降耗,形成采气地层水低温多效蒸馏技术。

    2012年4月,国内首座采气地层水低温蒸馏处理先导试验装置一期工程投产,设计处理规模每日360立方米。但现实却给他们浇了一盆凉水:真空泵抽取效果不佳、循环泵机封冷却效果不佳、盐浆转排管线易堵塞、离心机出盐不畅、冷凝水氨氮超标……

    “没有先例,我们就开创先例。”采气一厂技术人员李婷婷说。他们反复试验改进工艺,优化设备选型和工艺流程,改进回收装置,装置逐渐顺利运转。

    为实现氨氮达标,攻关团队查阅大量资料,并根据现场条件逐一对比,开展了吹脱、生化和折点氯化法除氨氮试验,最终优选出折点氯化法,并论证出次氯酸钙为最佳脱氮剂。

    2014年,在先导试验项目取得成功的基础上,低温蒸馏装置二期工程投产,日处理规模翻了一番。

    如今,走进采气一厂地层水处理站,5个用于储水、沉降、过滤的大罐整齐排列,处理设施平稳运行,员工正有序分装工业用盐。截至目前,两套装置累计处理气田地层水200万立方米,生产工业盐15万余吨。

    目前,地层水资源化利用思路和工艺逐步推广到元坝气田地层水、川西中浅层泡排水处理。“废水经过处理变成了宝贝。”采气一厂地层水综合利用大队队长蒋德伟自豪地说。

 

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