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第6版:中国石化报06版
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镇海炼化:乙烯行业能效“领跑者”
快速烧焦实现乙烯能效领跑2022年02月22日 来源:
中国石化报 作者:
卞江岐 徐 欣
本报讯 2月6日一大早,镇海炼化3号裂解炉进入烧焦作业,外操胡勇小心地打开第一只空气阀,顺时针旋转了半圈,走向下一只空气阀。为裂解炉送空气的阀门共有6只,在24小时内,根据快速烧焦25个步骤,外操将不断调整进入裂解炉的空气量,从30千克/小时到4000千克/小时,逐步完成烧焦任务。 裂解炉运行一段时间后,炉管会结焦,要保证长周期稳定运行,必须进行烧焦操作。一般单台裂解炉所需烧焦时长接近两天,而这一次3号裂解炉烧焦只用了24小时就完成了,这是镇海炼化“东海炉王”创新工作室2021年的创新成果。 炉管上的结焦绝大部分都是碳,烧焦简单地说,就是碳和氧气反应成为二氧化碳,烧焦过程中,炉管内的情况是看不到的,只能通过出口二氧化碳浓度来分析判断。“一开始就把空气阀开到最大并不能快速烧焦,太剧烈的反应会让焦块脱落。”创新工作室成员何冰彬说。焦块脱落就像“血栓”一样,会堵塞炉管,不但影响烧焦进程,而且影响裂解炉的长周期运行。 怎么能够做到既快又安全呢?2017年创新工作室成立之初,就把目标对准了这块“硬骨头”。当年,镇海炼化和北化院合作进行快速烧焦试验,试验时积累了一部分的数据。然而,百万吨乙烯的裂解炉一共有12台,因为炉子的原料不同,烧焦的数据也不同,优化烧焦程序显然需要大量的数据支撑。 此后,每次烧焦时,创新工作室都加大数据监测力度,4年时间,创新工作室收集和烧焦相关的数据1.86万个。他们在软件上模拟烧焦进程,将25个烧焦步骤一一拆分,通过数据分析和攻关研究,调整空气和蒸汽量、烧焦温度等参数,优化每个步骤的时长和时间节点,形成了新的烧焦方案。 新方案与旧方案相比,实现了烧焦过程提速。2021年3月,快速烧焦方案在5号裂解炉烧焦期间首次完成试验,耗时23小时,这台重油炉烧焦的时间缩短了一半。“之前每周只能完成2台裂解炉烧焦,现在可以提升到每周3台,在节能降耗上的意义尤其重大。”何冰彬说。 数据统计显示,实施一次快速烧焦,可以节省燃料气34.5吨、中压蒸汽600吨,可节能83.4吨标准油。2021年全年,镇海炼化实现快速烧焦14次,实际节能1200吨标准油。在能效提升与技术创新攻关的助力下,2021年乙烯装置吨乙烯综合能耗为489.73千克标准油,创投产11年以来最好成绩。(卞江岐 徐 欣)
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