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江汉油田涪陵页岩气公司按照“四提五化”的工作要求,实施管理优化、技术改进、模式创新
涪陵气田钻井工程提速“瘦身”2021年08月02日 来源:
中国石化报 作者:
戴 莹 陈思云
□本报记者 戴 莹 实习记者 陈思云 “我们有30多口气井取消了测井项目,单井平均节约钻井费用72万元,仅此一项就节约费用2000多万元。”日前,在谈到钻井工程提速“瘦身”效果时,江汉油田涪陵页岩气公司钻井工程项目部高级主管宋争开心地说。 今年以来,江汉油田涪陵页岩气公司按照“四提五化”的工作要求,本着“不多打一米无效进尺、不多下一寸无效套管”的原则,采取管理优化、技术改进、模式创新等多种措施,实现了钻井工程提速“瘦身”。截至目前,涪陵气田累计进尺29.19万米,同比增加1.91万米,钻井工程单井费用同比大幅下降。 管理优化,打开效益之门 6月12日,焦页31-6HF井刷新钻井施工周期最短纪录,涪陵页岩气公司迅速召开工作交流会,分析气井提速原因,优化下一步措施。 “我们建立学习曲线分析制,不断分析总结经验,钻井流程持续优化并实现降本。”宋争介绍。 为什么要建立学习曲线? 宋争解释道:“通俗地说,就是选取班级里成绩最好的几个孩子,以他们为标杆,分析他们提高成绩的有效方法,总结经验,设立各科的目标值,学习推广固化,从而提高全班学习成绩。” 为设好学习曲线,涪陵页岩气公司分片区优选焦石坝主体区上部气层井、加密调整井,江东、平桥与白马等区块钻井标杆井,以各区块3口标杆井的平均钻井周期为标杆值,建立优快钻井指标数据库,细化机械钻速、钻时、完井周期、钻完井费用、米费等各项参数,确定各区块钻井标杆值,确立提效降本目标,并下发给各钻井公司。 “指标的设立要符合实际,要让各钻井公司跳起来能摘到桃子。”宋争表示。 油基泥浆运用于三开钻井,时常发生漏失,而现有堵漏材料适应性较差,影响钻井提速提效,且增加施工成本。该公司和施工单位一起,通过分析标杆井,选取安全高效的适合油基泥浆的水泥浆堵漏体系在气田推广运用,填补了国内油基钻井液防漏堵漏的技术空白,增强了堵漏效果,降低了施工成本。 该公司仔细分析近年来钻井施工纪录井的情况,设立了大排量、高钻压、高钻速等“激进”参数目标值,在气田推广运用,提高了钻速、降低了施工成本。 今年以来 ,该公司通过设立学习曲线,选取最优参数组合,焦石坝主体区块的机械钻速由11.01米/小时提高到12.35米/小时,平均钻井周期缩短10%,单井钻井成本降低5%。 技术升级,用好效益之器 技术改进是实现钻井工程提速提效和“健康瘦身”的有效手段,涪陵页岩气公司联合石油工程公司,坚持“一井一策、一层一策、一块一策”,针对气田不同区块的地质特点,持续开展“井工厂”“一趟钻”“去通井化”等钻井技术攻关,助力钻井工程提速提效降本。 “井工厂”钻井技术可对一个平台多口井进行同开次钻井,减少钻机“倒、搬、立”程序。相同开次的钻具组合、钻井液均可重复使用,无须更换,还减少了修建防喷池、污水池等设施。 今年以来,随着老区立体开发调整力度的加大,该公司持续改进“井工厂”钻井技术,气田“井工厂”钻井施工由以前的“四、六、八”小型“井工厂”模式,扩大为“八、十二、十六”等大型“井工厂”钻井施工模式,其中,焦页12号扩平台打了16口井,提效降本明显。 “一趟钻”技术是指在气井钻进施工中,仅用一只钻头、一根螺杆,一次性地钻完每开次的进尺,这项技术能免去中途换钻的程序,节省起下钻时间,延长纯钻时间,大幅降低钻井成本。 由于气井设计井深都较深,起钻、换钻要花费一两天,甚至三天以上,多钻一天,就要多花费七八万元。 该公司不断升级“一趟钻”钻井施工技术,深入开展钻头、螺杆选型,引入旋转导向设备、水力振荡器等新工具,不断优化钻井工艺,有效解决施工中存在的造斜能力不足、水平段托压严重、起下钻频繁等技术难题,形成了“一趟钻”配套技术。今年以来,涪陵气田有20口井实现水平段“一趟钻”,大幅提高了施工效率,降低了施工成本。 该公司还念好技术“简化经”,持续推进钻井工程“瘦身减肥”。他们根据一期钻井经验,结合老平台浅表层地层情况,在确保安全的基础上,取消部分钻井导管,平均每个平台钻井周期缩短3~5天。 该公司将二开中完层位提前,减少技术套管使用量,缩短钻井周期,节省材料费用;全面推广应用“去通井化”技术,即二开、三开在最后一趟钻中免去通井工序,起完钻直接下技术套管,单井节约周期1.5天,单井节约费用18万~20万元。 模式创新,拓宽效益之路 “我们在白马区块首次尝试石油工程总承包模式,提速提效降本效果十分明显。”宋争说。 白马区块是涪陵气田“十四五”重要的增储上产阵地,由于地质条件复杂,前期呈现开发效益偏低的局面。 为了加快产能建设进度、减少投资、探索效益开发新模式,去年底,涪陵页岩气公司与具备全产业链施工能力的江汉石油工程公司合作,启动了白马区块井组石油工程总承包。江汉石油工程对白马区块评价井组焦页106号、107号、146号平台的10口开发评价井钻测录试系统工程进行大包,承揽钻井、测录井、压裂试气施工等全部工作。 在工程总承包中,涪陵页岩气公司和江汉石油工程公司充分发挥一体化管理的作用,有效促进提速增效,节约投资。 以往,由于各井的施工方不是同一家单位,该公司需要与各家分别签订合同,“政出”多头,施工新旧环节交接工作烦琐。新管理模式推行后,该公司将所有钻井、测录井承包给同一家工程公司,打造一体化管理体系,由施工方统一调度,减少交接时间和停等时间,有效提高施工效率,“一揽子”解决了白马区块的开发难题。 涪陵页岩气公司细化考核细则出台后,江汉石油工程主动加压,在推行“零导管”试验、“一趟钻”、优化钻头与螺杆选型、采用大排量高钻压“激进”钻井参数的基础上,创新思维,引入远程智能化钻井操作系统——“铁钻工”,进一步提高钻井速度 ,降低施工风险和成本。 白马区块自实施工程总承包以来,提速提效显著。在井深加深和水平段延长的情况下,全井钻井周期由97.13天缩短至60.5天,平均机械钻速由7.08米/小时提高至9.64米/小时,多次刷新最短钻井周期纪录。
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