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“穿针引线”解决螺栓更换难题

2026年06月10日 来源: 中国石化报  作者: 武华磊 袁文权 姚 宁

    武华磊 袁文权 姚 宁

    “磨煤机螺栓脱落停机检修时,须完成安全隔离、气体置换、取样分析,再办理受限空间作业票,整套流程至少耗时四五个小时,严重影响生产。”中天合创气化装置工艺技术员张鑫慧在检修协调会上说。

    中天合创气化装置配有14台磨煤机,设备单台长6米、宽4.3米,每台筒体分布512枚固定螺栓。螺栓一旦缺失,易引发设备漏浆、运行不稳等问题;可单颗更换流程烦琐、耗时长久,频繁停机得不偿失。

    “办法总比困难多,不能任由一颗小螺栓制约生产。”气化装置主任姜国才说。该公司紧盯这一痛点,明确要求彻底根除隐患。成立攻关小组,立足现场反复研判作业堵点:螺栓如何送入筒体、狭小空间怎样精准对位,一个个难题摆在面前。大家结合生活中的鱼竿、穿针引线原理,创新提出外部牵引、精准穿入的改造思路。

    攻关小组就地取材,利用高强度牵引绳、伸缩鱼竿搭配改制螺栓,打造出“穿针引线”专用工具组。作业时,先从筒体外侧将牵引绳穿过螺栓孔,再通过观察孔用鱼竿钩出绳体,拴好螺栓后反向牵引就位、完成紧固,单次作业用时不足30分钟。为达到最佳使用效果,攻关人员反复调试鱼竿长度、绳索规格,细化每一处操作细节,保障作业安全高效、连接牢固。

    这套小巧实用的创新装置,直接将受限空间内部作业改为外部操作,先后在2号、5号磨煤机试点应用并取得成功。以往4个小时至5个小时的检修时长,压缩至半个小时。现场也彻底告别集中检修的旧模式,实现螺栓随掉随换。此举不仅缩短停机时长、解决设备漏浆问题,而且规避了受限空间作业安全风险,为同类型设备检修提供了可借鉴、可推广的实操经验。目前,“一种更换磨煤机筒体螺栓的机构”已获得国家实用新型专利授权。

 

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