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一线集智破解加药难题2026年06月03日 来源:
中国石化报 作者:
蒋婧雨 张美玲
难 题 高压下药剂输送困难 金点子 选用免维护微型泵,增设独立药桶并精准调控泵压 蒋婧雨 张美玲 5月28日,在江汉油田江汉采油厂广斜3-12井井场,集团公司首席技师张义铁一边检查新安装的油井密闭掺水加药装置,一边观察屏幕上的运行数据。“连续稳定运行三天,状况良好。”他欣慰地说道。 该厂共有764口需掺水加药的油井,因分布零散,长期面临双重挑战:一是传统人工加药方式劳动强度大、效率低下;二是套管压力高,易引发油井故障,导致维修频繁,严重影响生产。为此,张义铁决定带领创新工作室成员开展攻关。 针对套管压力高这一核心难题,团队自主设计单向放气阀。该设计无须改动原有设备,接上软管即可投入使用,当压力超过设定值时实现自动排气,维持压力平衡。在增压设备选型上,团队选定体积小、压力足的免维护微型泵,确保水和药顺利送入油井。 研发并非一帆风顺。第一代装置虽然解决了掺水难题,但在加药环节遭遇瓶颈——高压环境下,因药剂黏稠度不同难以顺畅输送。张义铁创新工作室将这一问题带到每月的技师例会上进行讨论。经过激烈研讨,最终确定了一套融合团队成员跨领域经验与智慧的解决方案:增设独立药桶,通过精准调控泵压,既解决了药剂输送不畅的难题,又能适配不同类型药剂。 此次技术创新成果应用于生产收到显著成效:原需1至2小时的人工操作,现已实现全自动化,大幅降低了员工劳动强度,提升了油井管理效率,累计创效310万元。“油井密闭掺水加药技术的研究与应用”还被评为2025年度全国能源化学地质系统职工优秀技术创新成果一等奖,目前已在全厂300多口井推广应用。 “除了每月一次在技师例会上交流创新项目,我们在业余时间也会经常围绕技术难题开展讨论。”工作室成员仲锐表示,依托季度创新沙龙、定期业务培训等活动,工作室成员之间相互交流创新技巧,不断提升综合素质,为技术创新提供了坚实的人才与智力支撑。
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