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系统优化破解罐容难题2026年06月03日 来源:
中国石化报 作者:
魏园军 何双萍
难 题 戊烷馏份油储罐容量不足,上游返输量偏大 金点子 “一罐多用、功能分区”让储罐利用率提升三成,形成“储存—输送—装车”一体化外销通道 魏园军 何双萍 “以前戊烷馏份油罐容量小、返输量大,影响上游装置平稳运行。现在通过系统优化,不仅罐容问题得到解决,还能实现就地外销,效率提升立竿见影。”日前,中原油田天然气处理厂对戊烷馏份油罐容系统进行了优化改造,项目牵头人、高级工程师柴风云满意地与同事分享技改成果。 改造前,该厂戊烷馏份油储罐容量不足,存储压力持续走高,上游返输量偏大的问题越来越突出。频繁返输不仅造成上游装置参数波动,也限制了轻烃产品的灵活调配和直接外销量。面对制约装置平稳运行和效益提升的技术瓶颈,该厂组织技术团队进行优化攻关,围绕“优化流程、盘活存量、提升效能”思路,系统编制并实施了戊烷发泡剂系统优化施工方案。 消除罐容瓶颈,第一步是让储罐“一罐多用”。该厂打破原有单一储罐使用模式,科学调整功能布局,把原料储罐改造为戊烷馏份油与放空气压缩机液共用储罐,同时将油气田混合轻烃储罐转为原料罐使用。“一罐多用、功能分区”的方案,让储罐利用率提升了三成以上,从源头上解决了罐容不足的问题。 储罐问题解决后,如何把优化后的资源高效外销成为下一步攻关方向。该厂同步推进外销通道建设,新建戊烷馏份油储罐至装车鹤位的外销流程,新增戊烷馏份油输送泵及配套控制阀、紧急切断阀、安全阀等关键设备,形成“储存—输送—装车”一体化外销通道。通过流程再造,戊烷馏份油可直接以轻烃形式外销,大幅减少上游返输量,让上游装置能够完全吸收返回的油品,同时还能降低戊烷油中的重组分含量,提升产品品质。 施工过程中,该厂严格执行相关标准,采用全氩焊接工艺,合理规划管线走向,利用旧管线185米,减少新铺设管线三成以上。同时通过优化作业方案,减少了动火和高处作业风险,确保了施工安全与生产运行两不误。 目前,系统改造已顺利完成并投用,戊烷馏份油返输量可减少60%,储罐周转效率提升40%,预计每年可增加外销收益超过200万元,为装置长周期平稳运行和轻烃资源高效利用提供了坚实支撑。
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