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镇海炼化
汽提氨精制技术实现资源高值利用2026年05月06日 来源:
中国石化报 作者:
卞江岐 王馨悦 满 硕
本报记者 卞江岐 通讯员 王馨悦 满 硕 4月15日,石科院专家团队赴镇海炼化7号汽提装置,现场调研国产化液氨深度精制技术应用情况,并给予高度评价。 这项技术突破,源自一个长期困扰企业的难题。在镇海基地二期项目的初步设计方案中,7号汽提装置是环保关键单元,但该装置的自产液氨因纯度偏低,只能外销。而紧邻的丙烯腈装置,却需要外购高纯液氨。打通内部循环成为亟待破解的难题。业内普遍认为,汽提氨组分复杂、杂质脱除难度大,技术攻关前景并不乐观。 面对技术空白与行业质疑,镇海炼化联合华东理工大学等校企,走上自主创新之路。没有成熟工艺可借鉴,研发团队就立足装置现有工艺,创新研发液氨深度精制技术,并配套建设橇装设施。2025年6月,该技术在7号汽提装置应用,实现一次开车成功,产出的液氨产品直供丙烯腈装置,突破了汽提氨难以资源化高值利用的传统技术瓶颈。 成功投用并非终点。在装置运行期间,研发团队持续开展专项攻关。建立全流程监测数据库,精准分析深度精制前后液氨中微量杂质的组成与变化规律,与相关单位共同推进研发吸附选择性更好、容污能力更强的“靶向”吸附材料。根据实际工况不断优化运行参数,精确控制吸附剂再生温度与时间,在实现再生的同时有效减少吸附剂损耗,推动装置运行水平持续提升。 截至目前,7号汽提装置产出液氨产品纯度大幅提升,累计回收利用逾万吨精制液氨,实现环保减排与经济效益双赢。 目前,镇海炼化已与相关科研院所签订技术推广协议,将把这套“镇海方案”推向更广阔的市场,推动科技成果转化为现实生产力。
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