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创新工艺解决水处理难题2026年04月30日 来源:
中国石化报 作者:
陈 苗
陈 苗 “以前处理含硫污水,光脱硫药剂就花不少钱,现在改造后,成本降了近七成!”4月20日,在西北油田采油三厂10-2站,地面规划主管师张欣盯着催化氧化塔的运行数据,欣慰地说。 长期以来,含硫采出水的处理,一直是困扰站场的难题。“处理含硫污水需要脱硫药剂,全站一天处理上千方水,这账算下来实在吃不消。”张欣每次看到药剂账单,都忍不住犯愁。 “别总盯着加药一条路,能不能换个思路?”地面规划主任师郭靖召集技术小组研讨时说道,“硫有还原性,空气里的氧气能氧化它,咱们试试用空气替代药剂?” 一句话点醒了众人。以张欣为骨干的攻关小组立刻行动,反复取样检测,摸清了采出水的成分特点。“原理可行,但空气氧化速度太慢,满足不了连续生产需求。”团队成员犯了难。“咱们站内有现成的催化氧化塔,能不能利用起来,加速反应?”张欣灵机一动。 说干就干,团队围着旧催化氧化塔反复调整气液配比。经过1个月的反复试验,终于找到最佳参数。 “太好了!总硫含量降到每升2毫克以下了!”当检测数据出来时,团队成员忍不住欢呼。改造后,每立方米水处理成本从2元多降至0.7元。 团队并未止步,他们以点带面,复制创新经验,将旧设备与小改造结合的思路转向更大的四号联站——利用库房闲置的负压压缩机、空冷器重组改造,成功通过负压环境分离硫化氢,不仅省去了新设备采购的大额开支,而且将水处理规模从每日4000立方米提升至8000立方米,大幅提升污水处置能力。 “创新不是非要搞大投入,立足现场、打破固有思维,就能找到破解难题的办法。”张欣说。
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