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集智攻关深井钻井难题

2026年04月16日 来源: 中国石化报  作者: 王晓静 邓 飞 王治泰 王雨薇

    王晓静 邓 飞 王治泰 王雨薇

    “过去钻机一天打不了一口井,现在能打两口,而且成井稳定不垮塌,闷井效果良好!”4月8日,地球物理南方分公司金马—鸭子河高精度三维地震资料采集项目现场,SGC2141队钻井班副班长祝继波说。面对工区深井钻井难题,该公司组建攻关团队,采取钻机改造、护井管材优选、闷井工艺试验三项举措,实现项目提质增效,将技术创新“金点子”转化为“金果子”。

    该项目地处川西平原,工区97%以上地表被砾石覆盖。“过去受钻井工艺限制,仅能完成6米到8米的浅井组合。这次为了取得高精度地震资料,项目提出了单深井14米的新要求。”项目经理力量介绍,井深成倍增加带来的成井难、保井难、闷井难,成为钻井路上最大的“拦路虎”。

    面对成井难题,项目部抽调技术骨干成立攻关团队,以钻机升级改造为突破口,更换新型合金钻头,增强硬度和耐磨性;创新采用“气水两用”钻井法,用大功率空气压缩机加速返砂排渣。一系列技术优化组合拳,成功破解深井成井难题,单机日效从0.9口提升至2口,钻井效率翻倍。

    “成井只是第一步,要是井壁坍塌,前期工作就白做了。”力量说。为守住施工成果,团队选用抗挤压的新型管材下入井中,实现井壁与井筒有效隔离,从根本上解决了砾石地层易坍塌的问题,筑牢保井防线。

    井深增至14米后,闷井环节同样面临挑战。“过去闷井,就地取土就能把井闷住;现在井深加大,药柱用量增加,必须使用比重更高的砂才行。”执行经理梁勇介绍,团队采用透明亚克力管模拟井筒,放入药柱模具,分层灌砂开展闷井试验,最终摸清了不同地质条件下粗、细砂配比规律,形成一套精准高效的闷井工艺。

    截至目前,该项目钻井施工完成率已达92%,不仅攻克技术难关实现项目提质增效,也为今后同类型砾石工区钻井探索出一条可复制、可推广的新路。

 

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