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“这泵比原来安静多了!”2026年03月13日 来源:
中国石化报 作者:
张 婷
张 婷 “往复真空泵实施联合管控措施后,故障率显著下降,节约了维修费用。”3月2日,在沧州炼化炼油三部聚丙烯装置现场,设备副经理郑晶磊对设备运行状况进行评估时感慨道。 聚丙烯装置往复真空泵是困扰生产运行的老大难问题。由于运行工况中含有聚丙烯固体颗粒,泵体内部部件存在磨损,因此每月就要检修一次,气阀也是月月更换,一年仅配件费就不少,频繁启停更是严重影响装置生产效率。 看着频繁“罢工”的真空泵,郑晶磊心想:要改变维修—故障—再维修的被动模式,必须从根儿上想办法。他按照“管设备必须管设备运行”的理念,与工艺负责人刘伟连续多日蹲守现场排查症结,跟随巡检人员记录泵入口压力、闪蒸釜液位变化等关键数据,最终锁定问题原因为固体颗粒未充分沉降,随介质进入泵体引发磨损。 找准“病因”后,郑晶磊牵头制定了一套“工艺优化+设备保障”联合管控方案:工艺方面,延长闪蒸釜沉降时间,确保颗粒充分沉淀;设备方面,每半个月对布袋过滤器进行一次泄放,并对泵入口管道实施爆破吹扫,从源头减少颗粒进入。为保障措施落地见效,运行部将这些管控要求纳入装置定时事务清单,明确工艺、设备技术人员双重确认机制,形成闭环管理。 “设备少出故障、平稳运行,是最直接的降本。”郑晶磊说,方案实施后,往复真空泵不仅打破了每月检修惯例,连续稳定运行时间长达116天,而且更换的气阀也从每月16个降至每季度8个,每年直接减少配件采购费用约3万元。 “这泵比原来安静多了!”当班组人员钱军向郑晶磊反馈往复真空泵运行情况时,他笑着回应:“不是泵变乖了,是我们找准了‘病因’,用对了‘药方’。”
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