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“铁疙瘩”变降本利器

2025年12月26日 来源: 中国石化报  作者: 楚天舒

    楚天舒

    冬日的陕北,清晨寒风凛冽。在十建公司中煤榆林工程项目部管道加工厂门口,焊接技师路滨的额角却渗着汗珠——他眼前,5台价值不菲的全位置自动焊机像一个个笨重的“铁疙瘩”依次排开,而5000寸径的管道焊接任务已迫在眉睫。

    “偏偏这节骨眼上,这些‘铁疙瘩’水土不服了!”路滨急得直踱步,声音里满是焦灼,“它们不支持新的焊接工艺,没法直接投入作业。”

    “要是焊机像手机一样能装双系统就好了,换个模式就能接着用!”项目部年轻技术员张世杰的一句玩笑话,突然启发了路滨。“对!给焊机做‘双系统移植’!”路滨猛地拍了下大腿,眼里瞬间燃起光芒。

    当天8时,他带领团队拆解焊机,发现兼容新工艺的关键难题是机头送丝结构和焊剂管理系统,而换整套机头需近20万元,极不划算。

    “咱们得找‘四两拨千斤’的法子。”路滨带着团队在焊机旁蹲守研究了4个小时,终于发现突破口——全位置自动焊机的旋转支架有35千克的承重余量。

    灵感一现,团队立刻行动。路滨设计出一款折叠式焊剂托盘,收拢时仅重8千克,不占空间;展开后能稳稳托住15千克焊剂。张世杰则借鉴吸尘器原理,用微型涡流风机搭建焊剂回收系统,解决了焊剂浪费的老难题。

    当天下午,首次试焊启动,可意外突然发生:当焊机焊枪转到管道顶部时,托盘被离心力卡住,焊剂像瀑布般洒落在地。“这是焊机在提醒我们,它需要更灵活的‘关节’!”路滨弯腰抓起一把焊剂,语气坚定地安抚团队。

    接下来的两天两夜,团队几乎泡在加工厂里,反复调试、优化。终于,5台焊机改造完成。经检测,焊接质量合格率达100%,效率提升近3倍。这些“换新装”的焊机满负荷运转,可提前15天完成全部焊接任务,还能降低设备维护和焊剂成本近百万元。

 

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