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“自制密封圈”破解高价换件难题

2025年10月30日 来源: 中国石化报  作者: 冷禹蒙

    冷禹蒙

    “下装鹤位的密封圈又得换了!”这成了辽宁铁岭石油开原油库员工的“日常烦恼”。员工们一边记录新一批待更换的密封圈数量,一边算起了账:“这进口件一年得花三四万元,长期下来可是一笔不小的开支。”说话间,大家已拿着测量工具来到鹤管旁,仔细记录密封圈的损耗细节与更换周期。

    进口密封圈成本高,而且更换频繁。以往每次更换,不仅要提前申请采购,还得专门协调维修人员;遇上发油高峰期,甚至可能耽误作业进度,直接影响油库运转效率。“要是能自己做密封圈就好了,这样既省成本又不耽误事!”班组员工的这句感慨,成了开原油库破解难题的起点。

    开原油库第一时间组建攻坚队,将“自制密封圈”纳入重点攻关任务。为摸清技术要点,攻坚队先到开原站运转车间学习发油密封技术,吃透核心原理;回来后多次组织一线员工召开技术研讨会,收集实操难题。有人提出“密封圈材质必须耐油耐磨”,有人建议“尺寸精度要精准到毫米”,众人合力为方案完善提供了大量“金点子”。

    方案确定后,执行环节全力推进。员工们主动放弃休息时间,全身心投入攻关战:有人带着鹤管密封部位图纸,跑遍周边生产厂家对比开模方案,反复确认尺寸精度;有人牵头开展原材料筛选测试,从橡胶硬度到密封性能,逐个指标验证优化。初期试做时,密封圈密封效果始终不达标,大家没有气馁,重新调整材质配比,一次次打磨模具,常常忙到深夜才下班。

    3个月后,第一批自制密封圈成功装机试用。看着鹤位发油时密封严密、无丝毫渗漏,现场员工纷纷鼓掌:“和进口的一样好用!”经测算,自制密封圈不仅保障了发油效率,每年还能为油库节省费用超4万元,真正实现“降本不降质”,为企业利润提升注入了动力。

    如今,开原油库的“密封圈创新”已成为基层员工自主攻关、助力生产的典型案例。这不起眼的密封圈,不仅堵住了成本“漏洞”,更激活了全员创新创效的积极性。

 

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