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中韩石化炼油公用工程部以标准化管理为核心,通过严控重要操作构建全流程闭环、织密防控网络深化“三小”管理与“135”应急机制融合、强化专业联动推进跨领域协同,将标准贯穿生产各环节
标准化铸就安全生产“金钟罩”2025年10月14日 来源:
中国石化报 作者:
王 冲 刘思炜
王 冲 刘思炜 9月30日8时,中韩石化炼油公用工程部污水处理场主控室内,班长肖恒正在进行例行巡检。他仔细核对电子交接班清单,确认每项数据都在规定范围后,在记录本上签字。前往下一个巡检点前,他特意叮嘱班员:“夜班发现污泥干化离心机PLC控制器存在故障,白班要重点监控。” 这样规范化的交接场景,是该运行部推行标准化管理的日常缩影。作为保障全厂水、电、汽、风平稳运行的“生命线”,炼油公用工程部通过构建标准化管理体系,为安全生产打造了一道坚实防线。 严控重要操作,构建全流程闭环 在技术员刘斯洋的办公桌上,一本白色封皮的《炼油公用工程部岗位操作法》格外醒目。他翻开这本厚达600页的手册,指着标准化操作项介绍:“过去处理生产异常,全凭经验判断;现在不一样了,从阀门拧几圈到重点看哪个参数,每一步都有明确标准。” 这本操作手册中,运行部的187项常规操作及38项重点操作被逐一分解为可量化、可追溯的标准节点。即便看似简单的冷却塔风机启停操作,也被细化为10个标准步骤,每个步骤旁不仅标注了操作要领,还附带了注意事项和应急处理指引。 “6月份那次青电中压蒸汽并低压蒸汽的管网切换,就是完全按照规程操作的。”刘斯洋回忆道。当时,班组严格遵循重点操作标准卡上的9个关键控制点,最终实现了全厂蒸汽管网零扰动切换。 “标准不该挂在墙上,而要融入日常操作里。”刘斯洋说。运行部构建了“事前预防—事中控制—事后改进”的全流程操作闭环:每项重要操作前必须开展JSA(作业安全分析),操作过程中实行“双确认”机制,操作结束后要建立分析台账,持续优化流程。今年以来,依托标准化操作,装置运行平稳率始终保持在99.99%以上。 织密防控网络,深化双机制融合 9月23日22时15分,污水处理场操作室的宁静被刺耳的警报声骤然打破。“废气催化燃烧单元可燃气报警仪报警!”监控屏幕上跳动的红色数值,让班员们瞬间绷紧了神经。 “立即启动‘135’应急程序!”班长刘义胜沉着下令。1分钟内,主操段洪亮完成空呼穿戴;不到3分钟,操作人员赶到废气催化燃烧单元展开检查;5分钟整,现场确认无异常,报警成功消除。整个处置过程环环相扣,团队配合默契十足。 这看似突发的“事故处置”,实则是炼油公用工程部精心组织的“情景化演练”。为检验“三小”(小隐患、小问题、小违章治理)管理与“135”(1分钟响应、3分钟到场、5分钟处置)应急机制的融合成效,演练特意选在交接班后的夜间时段,模拟真实生产异常场景。 “现在处置异常,已经像条件反射一样熟练了。”刘义胜取下安全帽,擦了擦额头的汗水说。这类实战演练,运行部每月都会不定期开展,不仅时间随机,情景也多有变化,确保员工应急能力始终“在线”。 演练结束后,参演人员第一时间展开复盘。“应急照明启动慢了2秒”“处置记录填写不够规范”……这些细节问题被逐一记录。在随后召开的安全例会上,对应的整改措施已全部落实到位。 “我们把标准化体系同样覆盖到应急突发事件处置全过程。”炼油公用工程部党支部书记方明胜表示,“‘三小’管理是‘网眼’,‘135’应急处置是‘网绳’,二者深度融合,才能织就真正的安全防护网。”正是通过一次次演练磨合,运行部让标准成为习惯,让习惯符合标准,为安全生产筑牢了坚实根基。 强化专业联动,推进标准化协同 在炼油公用工程部的每周生产例会上,大屏幕实时展示的“工艺五率”趋势曲线图格外醒目,蒸汽系统压力、水质合格率等关键指标的变化趋势一目了然。 技术员孙梓航指着上周的报警数据说:“虽然上周动力站总报警数控制在低位,但三班时段的蒸汽压力报警值明显高于其他班组。”会后,他立即启动“班间一小时”分析机制,带领三班员工对照DCS(集散控制系统)历史曲线排查问题,帮助班组提升操作水平。 这样的专业会诊,已成为例会的常态。方明胜介绍,以标准化数据为基础,通过数据共享和多维度分析,能更快找到问题根源。7月份的一次分析中,工艺组发现除盐水pH值出现异常波动,设备组随即检查换热器工况,安全组同步排查加药系统,最终确认是pH探头需要校准。这种协同机制,让安全隐患无处遁形。 深度融合的专业协作,带来了显著成效。今年以来,运行部通过跨专业联合攻关机制,成功解决了蒸汽管网振动、高盐废水处理等多项生产难题;设备隐患发现及处理及时率大幅提升,设备故障率明显下降。此外,他们还优化了多项操作流程,有效提升了岗位安全生产效能。 “安全需要各专业像齿轮一样精密咬合。”方明胜说。目前,该运行部正将这种协同机制延伸到岗位培训、现场管理等更多领域,让安全生产防线越织越密。
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