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胜利油田河口采油厂在老区块创新应用连续油管冲洗清垢技术破解老井“梗阻”, 实现增油降本双突破
应用冲洗清垢技术让老井重焕生机2025年10月10日 来源:
中国石化报 作者:
张雨潼
张雨潼 “大312井日增油3吨!水井通了,油井立马‘上劲’,靠着连续油管技术,我们啃下了老区块的‘硬骨头’!”近日,在胜利油田河口采油厂管理九区的生产例会上,油田开发主任师王小芳指着生产报表介绍道。该区在大王庄油田老区块创新应用连续油管冲洗清垢技术,不仅攻克注水井砂埋、堵塞难题,更实现开发效率与经济效益的双重突破。 大王庄油田大31区块已开发超30年,随着开采年限增加,注水井出砂、结垢问题愈发突出:地层砂粒沉积形成砂埋,水中矿物质析出凝结成垢堵塞油管,如同油藏“血管”受阻,切断了油层的“能量补给线”。 “注水井是油藏的‘生命线’,就像给农田浇水,浇得匀才能让油井稳定产油。”王小芳解释道。一旦注水井堵塞,注水压力会骤升、注水效率大幅下降,导致油藏“输血”功能中断。 “过去处理一口堵塞井,要经过‘压井—起管柱—清垢’等流程,最少需要10天。”管理九区地质开发技术室经理刘浩成坦言,停井期间油藏补能中断,曾有井停了20天,导致对应油井日产量下降1.5吨;更关键的是,高压压井会打破地层平衡,放喷过程还会冲刷储层孔隙、带出砂粒造成二次堵塞,对储层造成不可逆损伤,“效率低、成本高、伤储层”成了技术团队的心病。 为破解难题,今年6月,管理九区组建以王小芳、刘浩为核心的技术攻关小组,围绕“高效解堵+储层保护”目标筛选技术方案。团队对比10余项技术后,选定连续油管冲洗清垢技术,河口采油厂成为首家应用该技术的基层单位。 6月中旬,该技术首次应用于大31-斜26井。此前,该井因砂埋和结垢导致注水压力上升3兆帕,日注水量下降40%。“看到返排液中带出大量砂粒和垢块,且地层压力稳定,大家悬着的心才终于放下。”刘浩成回忆道。后续检测显示,该井堵塞段通径恢复至设计标准的98%,储层渗透率未受影响,首次应用即获成功。 连续油管冲洗清垢技术在河口采油厂管理九区成功应用后,实现了效率提升、成本下降与开发改善。 该技术将单井作业周期由传统工艺的10天缩短至12~24小时,效率提升超90%。大31-斜26井作业后仅3天即恢复设计注水量,注水补能基本无中断。 相比传统工艺,新技术免去压井液、酸液使用,单井直接节约成本10万元;减少大型设备租赁费2~3万元,降低作业风险。截至9月底,已在3口井成功应用,累计节约成本36万元。 技术应用后,3口井测调成功率由不足60%提升至95%,分注合格率达100%。对应油井大312井含水率下降10个百分点,日增油3吨,区块注水合格率提高15个百分点,油藏压力稳定在21兆帕,开发效果显著改善。
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