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江汉盐化工制盐装置的蒸发罐一旦结盐垢会引发多种问题,影响产量的同时,还存在安全风险。焦晓军团队通过工艺创新,实现不停产刷罐,解决了产量、安全等问题
闭环改造破解刷罐停产“魔咒”2025年08月05日 来源:
中国石化报 作者:
楼小梅 黄红霞 黄保国
楼小梅 黄红霞 黄保国 近日,江汉盐化工的制盐装置EV-201蒸发罐结垢需要刷罐作业。岗位员工在DCS操作系统上关闭与其他蒸发罐的转料阀,再启动抽水泵将罐内母液抽走,同时往罐内加注冷凝水以保持液位平衡。待盐垢冲洗干净后,抽走水即可恢复生产。整个过程简单高效,员工可以轻松完成工作任务。 目前,江汉盐化工拥有两套制盐装置,其中盐系统共有7个蒸发罐。装置连续运行一段时间后,蒸发罐壁会结出厚厚的盐垢,这会导致蒸发空间缩小,料液沸腾加剧,还会造成冷凝水电导率超标。此外,罐壁上的盐垢若发生垮塌,容易与循环泵叶轮碰撞,引发设备事故,导致装置非正常停产。 “以往生产卤水是顺流转料,其中一个蒸发罐刷罐时,与之相连的其他罐无法补充卤水,也必须停下来。每次停产刷罐都需要8小时左右,对产量影响很大。”盐硝运行部生产技术组组长焦晓军介绍道,“更关键的是,员工还得进入加热室疏通加热管,刷罐期间还要进行人工化盐,作业过程中存在高温烫伤、机械伤害等安全风险。” 焦晓军从事盐卤化工真空制盐工作已有34年,具备丰富的制盐相关知识和经验。为解决这一难题,焦晓军反复思考琢磨,与攻关小组成员一同分析、摸索、讨论,最终确定了给蒸发罐加装卤水补充工艺管线和刷罐水回收工艺管线,确保带汽刷罐的技改方案,由此在不停产的情况下也能及时清理蒸发罐盐垢。 起初他们只加装了卤水补充管线,虽然效率提高了,但无法彻底解决刷罐水的回收问题。“既然能加装卤水补充管线,为何不再加一条刷罐水回收管线呢?”在实施技改的过程中,焦晓军不断改进优化方案,有了想法,立即着手设计管线流程。新的回收管线装好后,刷罐水可以通过管线回收至储水罐中进行再利用。 新技改方案实施后,偶尔会出现岗位员工因不清楚操作流程而倒错阀门的情况。为此,焦晓军专门编制了《盐系统带汽刷罐操作法》,明确了操作规范和流程,以减少操作失误,提升员工的操作技能水平。 如今,刷罐无须停产,刷罐水也能回收再利用,带汽刷罐操作法确保了装置安全运行,有效降低了员工的劳动强度和作业安全风险,也为公司创造了可观的经济效益。 专家点评 江汉盐化工副经理 闫正忠: 延长盐硝联产装置生产周期,减少停车刷罐次数,是真空制盐行业一直都在探索的方向。江汉盐化工盐硝运行部通过技术团队攻关,大胆开展工艺创新技改,实现不停车刷罐,延长了装置生产周期,降低了停车检修频次,减少了高风险作业数量,推动了公司“零高风险区”建设,也有效降低了装置频繁开停车带来的安全环保风险。
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