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茂名石化
老机组改造“像给老房子做精装修”对1号双抽凝式机组实施抽背式改造,对3号机组采用“全反动式”通流设计技术进行改造,汽轮机双机组年节约标准煤总量达3.46万吨。2025年04月16日 来源:
中国石化报 作者:
许 愿 许鑫雨
许 愿 许鑫雨 茂名石化动力部动力一车间1号、3号汽轮机作为炼油区关键动力设备,已投运多年,存在设备老化、能效水平下降等问题。 近年来,在国家“双碳”战略引领下,茂名石化深入摸查机组节能减排潜力,启动炼油区1号、3号汽轮机通流改造项目。在改造论证阶段,茂名石化广泛调研、取长补短,秉持“技术先进、经济高效”原则,开创性采用“框架保留、核心升级”改造模式,针对机组内部结构不同制定改造套餐。 改造过程就像给老房子做精装修。茂名石化对1号双抽凝式机组实施抽背式改造,采用“针对改造后各抽背工况,定制化全新设计核心通流”的改造方案,在保留97%原有设备基础上,定制开发新一代通流技术,实现外汽缸利旧率100%,安全性、经济性、性价比更高。改造后,1号机组供电标准煤耗由294.5克/千瓦时骤降至147.11克/千瓦时。 3号机组原为“冲动式”抽汽背压式机组,改造采用“全反动式”通流设计技术,使各级段焓降分配更加合理,效率更高。相比传统“冲动式”机型,在相同的抽背工况下,可提升6%的发电功率。改造后,3号机组供电标准煤耗为151.04克/千瓦时,降幅达26%。 除了对汽轮机进行设备结构改造,茂名石化还开发定制化通流设计平台,实现新旧设备无缝衔接;创新装配式隔板成型工艺,将关键部件精度控制在0.01毫米级;构建智能调控系统,使蒸汽利用率提升至98.5%,提高了机组的节能降耗水平和运行可靠性。 改造后,汽轮机双机组年节约标准煤总量达3.46万吨,相当于减排二氧化碳9.1万吨。经运行验证,装置可靠性保持100%,蒸汽调节精度比之前提升40%,解决了炼化装置蒸汽平衡难题。 如今,该成果已在齐鲁石化等5家企业成功复制。若在全行业推广,测算年可节约标准煤200万吨、减少碳排放528万吨。
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