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金陵石化确保无动力除臭设施安稳运行——
采纳一条建议解决设施腐蚀难题2025年03月31日 来源:
中国石化报 作者:
陈平轩 朱 赢
本报讯 目前,经过半年运行,金陵石化2号催化裂化装置的无动力除臭设施提升了运行稳定性,维护周期从2个月延长至6个月以上,减少了设备维护频次和成本。经核算,每年可节省成本约80万元。“采纳了员工一条建议,不仅有效破解了长期困扰企业的设施腐蚀难题,保障了环保装置的长周期安稳运行,还大幅减少了采购费用。”相关设备专家介绍。 作为炼化装置中的重要环保设备,无动力除臭设施的稳定运行至关重要。然而,其中的活性炭长期接触腐蚀性介质,容易产生内壁腐蚀、结构损坏等问题,不仅降低废气吸附效率,而且导致维护成本居高不下。 为解决这一棘手问题,炼油一部安全环保专家林建民通过深入分析设备、查阅大量资料、请教同行专家,发现了一种简单又实用的防腐方法——在无动力除臭设施的容器内壁涂刷防腐涂层。但在选择防腐涂料时,又遇到了难题。在同样复杂的环境下,埋地管线通常通过刷漆的方式进行防腐,时间一长容易发生涂层脱落现象。如果在活性炭容器内发生涂层脱落,容易造成二次污染。 经过多次筛选与试验,林建民最终决定使用环氧树脂材料。这种材料不仅价格低,而且具有附着力强、耐化学性、耐水性、防腐蚀和热稳定性等特点,能有效隔绝腐蚀介质与容器接触,形成一道“物理隔离”屏障,延长容器使用寿命。 “可以用环氧树脂涂层隔绝腐蚀介质,解决腐蚀难题。”在去年10月环保例会上,林建民提出了这一建议,并详细介绍了方案的可行性。公司专家经过充分论证后,决定采纳这项建议。随后,公司在4套不同位置的无动力除臭设施上进行试点应用,经过半年运行,效果显著。经专家评审,无动力除臭设施未被腐蚀,废气吸附效率提升50%。 (陈平轩 朱 赢)
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