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循环水 绿色清洗预膜技术2025年03月26日 来源:
中国石化报 作者:
技术背景 循环水系统是炼化装置的“血液系统”,但水冷器存放腐蚀、清洗预膜效果差、环保风险高等问题长期困扰着企业。传统清洗预膜技术操作耗时长且步骤烦琐。 攻关历程 北化院科研团队遵循“问题导向-机理突破-工艺创新-标准引领”的闭环研发逻辑,从三个维度突破技术壁垒。 在材料创新方面,科研团队开发快速预膜剂解决水冷器存放腐蚀难题,填补国内检修后快速预膜技术空白。在工艺升级方面,科研团队优化不停车清洗技术,编制覆盖设备全生命周期的防腐蚀技术规范,实现从“被动维修”到“主动防护”的转变。在标准引领方面,科研团队将绿色清洗预膜技术写入中国石化企业标准,推动行业技术升级。 2023年,循环水绿色清洗预膜技术通过中国石化科技部鉴定,达到国际先进水平。2024年,该技术获中国石化科技进步三等奖。目前,该技术已纳入《中国石化循环水处理效果监控方法》标准体系,下一步将推动快速预膜技术全面标准化。其推广预计每年可为石化行业节约运维成本超亿元、减少磷排放数吨。 应用效果 燕山石化:在大检修中 综合节省开支逾千万元 针对大检修中循环水系统水冷器易腐蚀、易产生高含磷废水的问题,燕山石化采用北化院自主研发的循环水绿色清洗预膜技术,有效减缓了循环水系统初期腐蚀,延长了设备寿命,满足了生产及环保要求。2005年至今,该技术累计在大检修中应用4次,减少含磷污水48万立方米,节约新鲜水48万立方米,综合节省开支1056万元。 2024年,燕山石化先后获得北京市重点用水企业节水标杆、北京市重点用水企业水效领跑者称号,水资源重复利用率在行业内处于领先水平。
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