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中韩石化:分级回用创行业新范式2025年03月25日 来源:
中国石化报 作者:
何 俊 赵俊丽 王 浩
亮 点 优化生产用水循环系统,引入新技术加强污水再利用,实现乙烯污水回用率逐年提升 本报记者 何 俊 通讯员 赵俊丽 王 浩 在绿色发展的征程中,中韩石化凭借卓越的水资源精细化管理,成为行业可持续发展的标杆。2024年,中韩石化水重复利用率突破98.68%,单位乙烯取水量持续位居行业前列,更是连续3年荣获工信部乙烯行业水效领跑者称号,彰显了在节水领域的深厚底蕴与创新实力。 从源头实现“零浪费”。走进中韩石化化工厂区,管廊下不见传统“小白龙”。这些蒸汽疏水器间歇喷出的热气腾腾的水,被引入全密闭回收系统。早在武汉乙烯项目设计之初,公司便充分考量工艺凝液与蒸汽疏水的回收再利用,搭建起集水与热量回收于一体的高效体系。 2020年,中韩石化乙烯脱瓶颈改造拉开帷幕,新建3套装置。为匹配新产能,中韩石化迅速配套建设了一套回收能力达250吨/小时的凝液回收装置,确保新建装置凝液颗粒归仓。2021年,一场更为大胆的创新实践落地——“全系统低温余热深度利用项目”。公司将过去散逸至空气中的换热器乏汽、送往化学水装置处理的锅炉连排水及锅炉疏水,全部纳入闭式回收范畴。此举不仅实现每小时减少锅炉水补水150吨,更让余热得以充分回用,节能节水双丰收。 分级回用污水,向极致节水迈进。近年来,中韩石化在化工节水改造上持续发力,累计投入1424万元。公司特邀北京化工研究院对乙烯水系统开展集成优化可行性研究,基于专业方案,投资790万元建成污水回用一期项目,每年可回用低含盐达标污水182万吨,节水成效显著。 2023年,中韩石化成功实现低浓度污水100%回用。2024年,通过循环水场运行参数优化,实施降压降量策略,公司在保障冷却效果的同时,实现节电430万元,每月正常生产时污水回用达20万吨,等量节约新鲜水资源。今年1月,化学水装置污水回用项目正式投用,将高效过滤器、精制过滤器等反洗水回收,用于替代热电联产装置脱硫脱硝部分工艺水,每日平均回用反洗水200吨。这一举措既为热电联产装置节约新鲜水用量,又减少化学水装置污水排放,每年可降低新鲜水与污水处理成本61.9万元。 多元水源回用,构建循环节水闭环。浓缩倍数是衡量循环水重复利用效率的关键指标。中韩石化通过优化加药管理,探索使用无磷缓蚀剂时大比例回用达标污水的运行模式,同时在化学清洗阶段精准回用污水,稳定生产时不断提高浓缩倍数,目前循环水浓缩倍数稳定在5倍以上,循环水重复使用率始终维持在98%以上。 着眼未来,中韩石化计划进一步深度回用厂区污水,并积极拓展城市中水回用渠道,持续丰富水资源利用的多元版图。
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