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攻关重点项目,加强新品开发,提升产品质量,提前完成新产品和专用料产量指标任务
茂名石化全力提升化工产品创效能力2024年12月19日 来源:
中国石化报 作者:
张亚培 侯 凤
张亚培 侯 凤 前11个月,茂名石化成功开发生产18个化工新产品,完成奋斗目标任务的180%。新产品和专用料总产量106万吨,新产品和专用料占比85.65%,提前完成公司全年奋斗指标。化工产品出厂合格率100%,化工固体产品质量稳定性指标(CPK)在中国石化31家企业中排名第2,其中,合成橡胶CPK累计为1.75,排名第1。 今年以来,茂名石化紧盯市场,及时组织做大乙烯产量,保证创效装置满负荷高效运行,并通过大力开发高端产品、增产高附加值专用料、提升产品质量等措施,实现持续攻坚创效。“近期,3号聚丙烯装置工艺团队紧盯市场变化,优化排产顺序,组织生产难度更高的抗冲共聚产品生产,增效显著。”茂名石化化工分部聚烯烃部聚丙烯装置区主管李绍龙深有感触地说。 攻关75个化工创效重点项目,整体创效显著 今年初,茂名石化结合实际确定了75个化工创效重点项目,配套专项激励考核方案,并进行跟踪督办,每周组织专题会协调解决存在的问题,确保创效措施落地。 3号聚丙烯装置增加预聚合系统是75个化工创效重点项目之一。针对3号聚丙烯装置存在反应器温度波动影响产品产量等情况,该公司经过研讨分析,决定增加预聚合系统。7月,3号聚丙烯装置增加预聚合系统后一次开车成功,树脂产品细粉减少,同时降低了反应器内的温度波动,延长了装置稳定运行周期,大幅提升了新产品及专用料产量。 针对盈利较好的高压聚烯烃产品,他们加强2号高压装置重点项目攻关。通过优化操作,解决装置反应升温过快等问题,提高了装置运行效率,抢抓了市场机遇,争创了最佳效益。 今年以来,茂名石化实施了全密度茂金属催化剂注入系统改造、顺丁橡胶碱洗塔改造、3号聚丙烯装置预聚合反应改造等13个化工直接创效项目,并推进落实62个节能、管理类化工创效项目,整体创效显著。 加强新品开发生产,成功试产18个牌号新品 茂名石化紧跟市场走势,实施“产销研”一体化,抓好创效产品开发,今年以来成功试产18个牌号化工新产品。 他们确保装置平稳运行。今年以来,开展装置长周期运行攻关,1号高压装置运行最长达86天,2号高压装置运行最长达98天,创效产品高压聚乙烯连续两个月产量达到3.4万吨,达到国内同行优秀水平。 加强技术难题攻关。5月,在全密度装置茂金属项目开车成功后,成功解决分布板温度波动问题,实现茂金属连续平稳生产97天,达到国内茂金属产品的最长生产运行周期,生产茂金属产品4.35万吨。 优化创效产品结构。大力增产高附加值产品,在3号聚丙烯装置增产三元共聚系列产品,前11个月该系列产品产量超过5.6万吨,创历史新高。同时,针对持续盈利的明星产品,全力做大产量,使汽车燃油箱用料产品产量创历史新高,前11个月超2万吨,同比增长10%。 释放装置创效潜能。加大对近年投产的4套新装置管理力度,突破了一系列运行瓶颈,持续提升产品质量。其中,成功完成一套自主创新的中试装置100%负荷标定工作,自2022年9月投产以来,已成功开发9个牌号产品,产量达450吨,质量达到预期值。 强化产品质量管理,使优等品率达最高水平 近日,茂名石化化工分部合成橡胶部实施顺丁橡胶装置生产工艺深度优化,对产品质量指标进行跟踪调整,使产品优等品率达到最高水平。 今年以来,茂名石化加强产品质量风险识别,开展全过程质量风险隐患排查,形成质量风险清单并制定风险管控措施。他们持续加强质量过程管控,落实固体产品质量管理责任,狠抓质量分析数据监控和分析数据超标报警推送工作,有效加强了质量风险事前管控。 10月,他们组织对两套高压装置除尘系统进行升级改造,采用新的分离技术,实现高质量除尘,提升了产品质量,杜绝了粉尘问题,提高了客户满意度。2号高压装置进一步拓展装置在线分析仪表应用,稳定了产品质量,成功将一款聚乙烯产品熔融指数稳定率提高了10%。
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