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聚焦煤化工装置能效水效提升,采取一系列措施节能节水降耗,推动煤炭清洁高效利用

中天合创精细管理提升能效水效

2024年12月12日 来源: 中国石化报  作者: 姚 宁
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    姚 宁

    “为了高效用水,我们建成并投用矿井水深度处理装置,每小时可处理3000立方米煤矿疏干水,实现盐、水分离。水用于化工生产,盐作为基础原料外销。”近日,中天合创公众开放日活动上,解说员向来访者介绍。

    作为国内已建成规模最大的煤化工企业之一,中天合创聚焦煤化工装置能效水效提升,采取一系列措施节能节水降耗,推动煤炭清洁高效利用。在中国石油和化学工业联合会表彰的2023年度石油和化工行业能效领跑者、水效领跑者标杆企业中,中天合创获评煤制烯烃生产企业能效领跑者、煤制烯烃生产企业水效领跑者。

    中天合创化工装置原设计用水为黄河水,目前已全部替换为深度处理的疏干水,减少黄河水消耗。

    煤制烯烃生产工艺流程长,水资源消耗大。为此,中天合创绘制详细的供水、排水管网图及精确的计量网络图,加强24小时全程监控,采取先进的污水处理技术,实现水耗源头控制和污废水“零排放”。

    结合沙漠多风且昼夜温差大的特点,中天合创多建空冷器、少用水冷器,全厂共建有空冷器500余台,大幅减少项目用水。采用节水型闭式循环水冷却系统,从源头减少水资源消耗。建厂以来,企业年度工业水重复利用率保持在98.5%以上。

    秉承整体效益最大化理念,中天合创突破装置区域管理思维,将全厂看作一个生产车间,加强水资源综合利用。把甲醇制烯烃装置的净化水作为煤气化装置回用水,回收甲醇合成装置中压锅炉水排放凝液并将其补充到循环水系统,将全厂回收的透平凝液、工艺凝液处理后作为脱盐水使用,凝液回收利用率在95%以上。

    为解决装置中低压蒸汽在夏季运行时存在放空的难题,中天合创建成投运余热蒸汽发电项目,每年可回收蒸汽64万吨,发电1.2亿千瓦时,节能增效显著。

    “新建的高压闪蒸气回收装置每小时可处理6000立方米高闪气,增产甲醇1.5吨,每年可创效近千万元。”中天合创甲醇部煤气化装置设备副主任黄森说。项目改造后,解决了高闪气处理难题,进一步提高煤炭资源利用效率。

    近年来,中天合创开展甲醇煤浆提浓、降低烯烃醇耗、降低热电供电标煤耗等技术攻关20余项,实施余热蒸汽发电、液力透平发电、净水场生产水泵变频改造等节能措施,把节能降耗落在实处细处,每年节约能源7万吨标煤以上。

    点点滴滴降成本,分分秒秒增效益。中天合创聚焦精细管理,将自身纵向对标与能效水效领跑者标杆企业横向对标相结合,分解年度指标,制定考核措施,对月度用能用水情况进行统计分析,将能耗水耗指标纳入各运行部劳动竞赛内容,通过班组评比等方式有效提高控制水平,持续推动企业节能降耗绿色低碳发展。

 

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