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实现国内首次工业化应用
LC-01二氧化硫低温氧化催化剂2024年09月18日 来源:
中国石化报 作者:
产品名片: LC-01二氧化硫低温氧化催化剂是以煤基活性炭作为载体原料,采用特殊方法制备的烷基化废酸再生尾气处理催化剂,具有良好的活性稳定性和可再生性,能够满足烷基化废酸再生尾气处理的使用要求。 攻关历程: 齐鲁石化烷基化废酸装置采用的是国外公司的湿法氧化制酸工艺,废酸再生过程中产生含二氧化硫尾气,需经二氧化硫低温氧化催化剂处理后才能实现达标排放。此前,该催化剂全面依赖进口,存在成本高、安全隐患大等问题。 齐鲁石化充分发挥自有研究院所优势,2022年以该催化剂国产化研发为课题在集团公司立项,项目团队持续开展技术攻关,加快催化剂的国产化进程。“因产品全部依赖进口,没有任何经验可循,我们前期查阅了大量技术资料,研究催化剂相关氧化原理。”齐鲁石化研究院石油加工研究所徐翠翠介绍。有了数据积累后,他们开始在实验室装置上制备。制备过程中,团队成员持续检测分析影响活性炭成分的温度、湿度及反应空速等指标,适时微调相关参数,成功开发出二氧化硫低温氧化催化剂。经实验室评价,该催化剂性能指标全部达到进口催化剂指标要求,部分指标优于进口催化剂。 催化剂研发成功后,项目团队成员立即着手开展应用方案编制、催化剂工业生产等相关工作。为保障催化剂顺利应用,催化剂齐鲁分公司全力保障催化剂的工业生产,双方克服时间紧、任务重的难题,充分沟通交流生产细节,顺利高效完成了催化剂的工业生成,并利用炼油区域检修契机,严卡时间节点,高效完成催化剂装填替代工作。 装置开车后,研发团队成员全天候、全过程、实时关注活性炭反应器温度、压降、尾气排放等关键指标,采集装置运行数据,为装置平稳运行提供技术服务支撑。 应用场景: 今年7月,齐鲁石化自主研发的二氧化硫低温氧化催化剂在该公司胜利炼油厂3.5万吨/年烷基化废酸装置实现首次工业化应用,装置开车后运行平稳,尾气二氧化硫含量持续小于1毫克/立方米,远优于50毫克/立方米的指标要求,成功实现催化剂的国产化替代,大幅降低了采购成本。
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