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中原油田普光分公司硫黄储运系统检修期间精准化施策,以科技创新赋能,以5G智能助力,安全高效完成检修,为硫黄正常生产架起“保障线”
智能化驱动实现检修生产双胜利2024年01月12日 来源:
中国石化报 作者:
王 媛 汪作庆
王 媛 汪作庆 新年伊始,在中原油田普光分公司天然气净化厂储运车间,蓝天映衬着一排排蓝色钢架,一个个银色大罐傲然矗立,一条条黑色皮带输送的金色硫黄分外耀眼……装置焕然一新。 2023年12月20日,历时75天的硫黄储运系统完成6大项66小项检修任务圆满收官。过程中,该厂按照“边生产边检修”的模式,精准化施策,以科技创新赋能,以5G智能助力,全力以赴加班奋战,保证系统检修安全高效,为硫黄正常生产架起“保障线”。 新技术应用 提升检修效率 该厂拥有国内最大的液硫罐群,单罐储存液硫能力8000吨。由于储罐长期运行,罐内壁存在部分腐蚀现象,需进行喷砂除锈、壁厚检测和喷铝防腐处理。“过去,罐内进行此类施工作业都通过搭设脚手架来完成。在直径26米、高13.5米的圆形大罐内搭满脚手架,施工周期长达半个月,劳动强度高,用工量也大。”该厂储运车间技术员庞自啸说道。 为提高检修效率、降低作业风险,该厂技术人员结合液硫储罐检修过程存在的储罐底钢板有斜度、罐顶通气孔无固定装置等特殊情况,积极与厂家沟通协调,共同设计出能够在罐内自动升降、360度旋转的“自动升降平台”。该平台的搭建仅需1天就能完成。 此外,在装置框架钢结构刷漆高空作业期间,该厂还广泛应用高空升降车,大幅节约了搭设脚手架用时,检修效率大幅提升。 智能化管理 筑牢“安全壁垒” 在本次储运系统检修过程中,工人规范执行施工离不开“5G移动式防爆布控球监控系统”。 “该系统就像一双无形的眼睛,时刻紧盯着大家的一举一动,让每个人时时刻刻严守规矩,绷紧安全弦。”一直承担现场监护任务的车间硫黄成型班班长丁付领说道。 5G移动式防爆布控球监控系统能够水平转动360度、垂直转动180度,支持智能手机监控和平板电脑监控查看,可清晰识别设定区域范围内的人员活动状态,并通过5G网络上传视频至“中石化普光气田一体化平台”,从而实现现场全过程全方位无死角远程监控。 每天,数台5G移动式防爆布控球组成“监控网”,对橙色以上风险施工区域进行严密监控,与现场固定式摄像头形成高低搭配,让现场监控更严密。 同时,他们还利用远程监控系统,对工况复杂的储罐内部受限空间进行实时全过程跟踪监控,确保罐外人员随时掌握罐内人员工作状态,多举措筑牢“安全壁垒”。 精准化施策 实现双胜利 2023年4季度,该厂同时打响储运系统检修战和硫黄生产任务冲刺战,能否实现双战双胜,成了摆在干部员工面前的一道难题。 为实现检修生产两不误,该厂采取一半流程生产、一半流程检修,全面推进、重点突破的策略,集中优势力量,加班加点率先完成6条近千米硫黄生产、装车的输送皮带更换检修任务,保证了硫黄输送“大动脉”畅通。 与此同时,该厂把731、732两个液硫罐区检修作为攻坚对象,针对液硫储罐切换作业过程中退液、降温、开人孔等工序烦琐、衔接复杂、施工难度大的实际,提前制订周密计划,不断细化施工节点,科学进行人员分配,实施日对接、日销项、日汇报机制,高效完成两个液硫罐区交替检修和投运。 2023年12月20日,硫黄储运系统检修实现圆满收官,硫黄生产超计划运行。截至2023年底,该厂自产硫黄及代加工铁山坡气田硫黄近200万吨,创8年来最优成绩。
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