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金陵石化4号常减压装置多措并举降低能耗,前9个月综合得分排名同类装置前列
深度优化实现能耗下降2023年10月25日 来源:
中国石化报 作者:
陈伟伟 李 捷
陈伟伟 李 捷 今年以来,金陵石化炼油四部4号常减压装置成立指标攻关小组,在确保装置高负荷安稳运行的基础上,采取多项措施进行深度优化,有效降低热量、燃料气、电量消耗。前9个月,该装置综合得分在集团公司同类装置达标竞赛中名列前茅。 实施流程改造,降低热量消耗 “减压塔底液位高,渣油出装置量需每小时提高5吨。”10月15日,4号常减压装置内操武俊告知需进行渣油量调整,避免渣油量波动造成下游装置原料过滤器异常。 在此之前,该装置部分减压渣油必须先进行换热冷却输送到罐区,再从罐区输送至渣油加氢装置,这种中转输送方式不仅造成热量浪费,还增加冷却水消耗。今年初,该公司借助罐区原有管线流程,对该装置冷渣线实施改造,将中转输送改为直接输送,不仅停用了一组冷却器,每月减少冷却水超7万吨,还降低了罐区机泵及伴热的能源消耗。 此外,该装置加强现场节能设施运行监控,及时发现并处置设备异常,目前已实现变频节能设备投用率100%。前9个月,该装置能耗同比下降9.5%,累计减少循环水用量超60万吨,回用净化水量超45万吨,大量节约新鲜水资源。 严控操作参数,降低燃料气消耗 “减压炉烟气一氧化碳数值升高,需到现场查看。”10月16日,该装置工艺四班班长夏莽发现减压炉在线分析仪数值波动,立即联系巡检人员前往检查。通过迅速调整后恢复正常,保证了加热炉充分燃烧,降低了燃料气消耗。 加热炉是“耗能大户”,该装置严控各项操作参数,通过调控风门、油门、燃料气门等,成功将加热炉热效率提升到93.8%,让加热炉更加环保高效运行。为进一步降低其能耗,该装置工艺技术人员反复摸索试验,科学调控各塔压力、回流比、减顶真空度等关键参数,每月可节省燃料气300多吨,减少低压蒸汽1400吨。 该装置副主任吴迪说:“我们借助精细化操作,既降低了加热炉能耗,又使装置碳排放量得到有效控制,较去年同期降低4.8%,实现一举两得。” 紧盯关键细节,降低电量消耗 “这两天风比较大,要重点检查设备设施卫生情况,及时清理树叶、飞絮等,避免杂物附着,增加设备电耗。”10月18日,在该装置交接班上,装置主任狄剑杰嘱咐着当天的注意事项。 作为800万吨/年大型炼油装置,物料换热是日常生产中的关键环节,处在装置顶层的31台空冷器是换热系统的重要成员。由于该装置靠近山地,时常会有灰尘、飞絮飘到装置中,影响空冷器安全运行。为此,他们定期排查空冷器运行状况,及时更换破损皮带,在高温天气来临前,全面冲洗空冷器,减少管束污垢,避免出现机器空转的情况,降低用电量。 此外,他们结合生产需要及时调节机泵转速,并对现场照明进行升级改造。前9个月,该装置用电量同比下降8.77%,累计节约电费超200万元。
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