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自己动手解“卡脖子”难题

2023年06月13日 来源: 中国石化报  作者: 李 琳
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    李 琳

    “这样方便多了!”6月6日,西北油田雅克拉集气处理站,生产班班长邵华像往常一样点亮膨胀机的触控屏幕调整参数,感叹道。

    从前,触摸屏在低温或高温环境下灵敏度就会降低,常常卡顿,影响生产效率。

    该膨胀机是2005年从国外进口的设备,已运行18年,原供货商已注销,厂家也停止了相关产品及零部件的生产,出现故障都是通过第三方维修。

    近年,膨胀机人机交互系统故障频出,先后更换过8块触摸屏及相应软件,每次花费近20万元,但都没有从根本上解决问题。

    “去年底,膨胀机人机交互系统再次出现故障,承包商建议对膨胀机控制盘核心设备进行升级改造,预算报价130万元。”雅克拉采气厂生产运行中心高级主管周国英说。由于没有相应的专业技术,维修费用多少、维修周期多长,一直以来都是承包商说了算。

    这一次,他们决定自己动手,彻底破解这一“卡脖子”技术难题。

    周国英找来工艺技术员和仪表技术员,从国产化替代可行性研究到配件选型、控制功能组态、程序地址筛选匹配等,反复模拟测试,不断完善技术改造方案。

    终于,技术人员先后攻克硬件通信兼容性、控制功能完善性、数据格式匹配等难关,耗时半年成功实现膨胀机人机交互系统国产化技术改造,不仅消除了安全隐患,还从根本上破解了长期困扰该站的“卡脖子”技术难题,仅花费技术研发费和材料费5万元。

    “经运行测试,新的人机交互系统分辨率、灵敏度、运行速度等指标,均远高于原有系统。这项技术,相当于从2G时代直接跨越到了5G时代。”西北油田雅克拉采气厂副总工程师江玉发说。

 

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