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宁夏能化:精打细算

2023年03月28日 来源: 中国石化报  作者: 丁 繁
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作为中国石化煤化工企业中最早实现废水零排放的企业,宁夏能化自成立伊始就高度重视生产过程用水,精打细算用好每一滴水,通过加大工艺流程优化、提高用水设备性能、回收利用各类废水等方式,以工艺流程为主线,形成全流程节水网络,覆盖生产各个环节。2022年,该公司工业水重复利用率达98.5%。

由废水到净水的“身份转变”

在2015年,宁夏能化就投运了“高盐水零排放项目”,生产过程的水可全部回收到生产系统,每吨精甲醇产品消耗6.21吨新鲜水,达到行业标杆值。

3月17日,记者在该公司生产现场看到,一台台大型过滤器、超滤装置、反渗透装置等正在轰鸣作业。化工废水通过层层过滤、渗透、反渗透,完成由废水到净水的“身份转变”。

该公司利用GE(通用电气)水煤浆气化技术节水率高的优势,将生产过程中产生的高温灰水经4级减压闪蒸、澄清处理后,再加压返回生产系统,作为设备预热水、补水等循环使用,水的循环利用率达81.5%。

优化改造生产流程

在甲醇生产过程中,宁夏能化根据工艺需要配置了空分机组、丙烯制冷机组、合成机组,这些机组通过蒸汽驱动汽轮机运转,会有10%的生产水的流失。为此,该公司优化改造生产流程,将机组产生的透平凝液全部回收,作为锅炉上水使用。仅此一举,每小时就可节省使用2级脱盐水220立方米。

污水处理装置还将含有高浓度生产废水、生活污水的水处理后,水质达到标准,为污水回用装置提供合格净水。

本着“吸干榨尽”的原则

每一滴水都不浪费,是宁夏能化的不竭追求。该公司近期还投运了一套雨水收集系统及回用装置,实现厂区全部雨水的回收再利用,最大限度地降低了化工装置用水总量。

本着“吸干榨尽”的原则,他们根据水质情况,对甲醇气化装置水效流失点进行节水技术改造,将一部分污水用于渣场降尘及打扫厂房卫生,一部分污水引入煤浆制备系统进行制浆,将锅炉排污水经处理后送入循环水管网以降低循环水补水量,大幅减少了装置污水外排量及新鲜水用量。

(丁 繁)   

 

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