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镇海炼化

着眼全局诊断 优化提升能效

2023年03月27日 来源: 中国石化报  作者: 卞江岐
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    □卞江岐

    “3号重整装置去年实施了一系列能效提升项目,年节能超过1.4万吨标准煤。”镇海炼化炼油一部高级主管徐俊超说。

    由于重整原料中的有害杂质,即硫、氮、氧和金属杂质,会影响催化剂的活性,所以原料进入重整装置之前,需要有一个预加氢单元。这个单元相当于给原料洗个“氢气澡”,洗除这些杂质,为重整单元提供合格干净的原料。镇海炼化优化团队统筹公司所有装置,测算出全厂预加氢能力是有富余的,因此制订了停用3号重整装置预加氢单元的能效提升计划。

    2022年1月14日,3号重整装置预加氢原料泵P201停运,装置平稳引入3号加氢裂化装置的重石脑油,这次进料的改变,每年可节省7000吨标准煤。之后,优化团队继续努力,又将目光瞄准了该装置汽提塔重沸炉。他们组织3号、4号两套重整装置的技术人员共同攻关,成功验证了4号重整装置预加氢精制油作为两套连续重整装置进料的可行性,并于11月25日正式实施,每年可节约标准煤7188吨。

    一直以来,镇海炼化树立“节能优先”理念,从源头严格控制能源增量、积极压减能源存量,着眼全局推进全厂用能诊断与优化,每年确定“能效提升”项目,通过工艺流程动改、原料优化、热联合、设备更新等措施做细做实节能降耗工作。2022年共实施19个项目,节能3.4万吨标准煤;2023年计划实施节能项目26个,其中芳烃低温热综合利用已于日前完成。

    芳烃低温热综合利用项目是将芳烃装置150摄氏度的水运往宁波化工园区的金海晨光公司。镇海炼化和该公司的低温热综合利用历史悠久,早在2012年,低温热综合利用一期项目就为双方带来了可观的效益。今年2月5日,二期项目投用,新增管线4.5公里,每小时供水750吨,每年可降耗1万吨标准煤,创效4000万元,同时可为金海晨光节省能源费用近千万元。

 

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