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“蛮力”变“巧力”解抽油机维修难题2023年02月23日 来源:
中国石化报 作者:
庞先斌
● 问 题 野外更换抽油机减速箱曲柄或曲柄键时,通常使用撞击器产生的冲击力将曲柄键撞出,费时费力,拔键成功率低,且存在安全风险。 ● 创新点 河南油田采油一厂双河采油站主任技师文献稳,借鉴千斤顶的工作原理,研制出一种新型液压拔键器,变“蛮力”撞击为“巧力”拔出,解决了拔键难题。 ● 效 果 新型液压拔键器操作起来方便快捷、安全系数高,降低了抽油设备维修劳动强度,提高了工作效率,缩短了抽油机日常维修占产时间,节约了成本。 庞先斌 看似很不起眼的铁疙瘩——重两公斤、呈长方形的曲柄键,却是抽油机减速箱曲柄与动力输出轴连接的关键装置,起着固定及动力传递作用。在采油现场的抽油机减速箱维修工作中,经常需要将曲柄键拔出,以便更换曲柄或曲柄键,消除设备故障。因此,拔出曲柄键,是抽油机日常维修保养中的一项重要工作。 以往,河南油田采油一厂抽油机曲柄键的拔出,通常用自制震荡拔键器,通过重10公斤的铁制滑块撞击挡板,带动金属杆将曲柄键撞出。由于抽油机是野外运行设备,风吹雨淋容易造成曲柄键在键槽内锈蚀,静摩擦力较大,受震荡拔键装置结构、撞击力量的限制,曲柄键拔出率不到10%,导致抽采设备维修效率低,劳动强度大,造成人力、物力的浪费,影响抽油机运行。 面对这一问题,双河采油站主任技师文献稳开动脑筋,分析曲柄键的方位和受限空间,心想,若是变“蛮力”撞击为“巧力”拔出,曲柄键不是一样能取出来吗? 于是,他潜心研究攻关,借鉴千斤顶的工作原理,成功研制出一种新型液压拔键器。拔取曲柄键时,通过手动油泵给液压缸加压,推动空心活塞带动垫片将力传递给连接杆,连接杆拉动曲柄键,将曲柄键拔出。 这种新型液压拔键器具有操作简单方便、安全可靠等优点,拔键成功率达100%。一经推广使用,受到一线员工好评。不仅减轻了抽油机维修保养的劳动强度,提高了工作效率;而且,利用液压拔键器拔出废旧减速箱上的曲柄键及曲柄再利用,解决了抽油机配件不足的难题。 “每回收一块曲柄节约材料费1.3万元,一个完好无损的曲柄键,也能节省500多元。”双河采油站员工何卫林说,“去年以来,我们使用液压拔键器在报废抽油机上‘淘宝’,回收的20块曲柄全部用在复产井上,节约成本36万元。”
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