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岗位的变化,丝毫没有改变他对生产装置的热爱。转岗5个年头,沧州炼化炼油二部工艺运行专家徐艳龙积极发挥专业技术特长,从细微处着手,解难题、抓生产、降成本

徐艳龙:“这是我管好装置的法宝”

2022年12月16日 来源: 中国石化报  作者: 张元旺
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徐艳龙在连续重整装置现场观察仪表参数的细微变化。 张元旺 摄

    张元旺

    “虹吸终于建立起来了,徐主任又帮我们解决了一个大难题。”前不久,在沧州炼化炼油二部二甲苯装置开工现场,脱碳7塔虹吸无法正常建立的难题终于得到解决,技术人员激动不已。随后经过一系列调整,产品如期合格。

    技术人员口中的徐主任名叫徐艳龙,是沧州炼化炼油二部工艺运行专家。2018年,他从管理岗位转到专业技术岗位。“少了不少事务性的工作,我可以把更多的精力放在装置上。”徐艳龙说。

    这之后,他轻装上阵,积极发挥专业技术特长,坚持每天调取各装置工艺运行参数,解难题、抓生产、降成本,一心当好装置平稳运行的“大管家”。他认为:“善于发现细微变化,这是我管好装置的法宝。”

    细微之处显身手

    3个月前,连续重整装置第一反应器出入口压力变化引起徐艳龙的注意。经过计算分析,他发现该反应器的系统压降每天都会有细微的升高。

    “虽然在指标范围之内,但从长期运行看,这种现象必须得到遏制,否则一旦超出指标,必须停工处理。损失可就大了。”徐艳龙开始排查,根据内部结构及工艺运行原理,将问题锁定在反应器内部的约翰逊网结焦上。

    抑制结焦是当务之急。徐艳龙带领技术团队拟定了低控温度、提高氢油比等措施,以达到抑制约翰逊网结焦的目的。措施实施后,他密切关注装置运行工况,每天调取参数进行分析。持续两个多月的数据显示,采取措施后,第一反应器系统压降几乎没有增加,结焦得到有效控制,装置安全平稳运行率有效提升。

    关键时刻冲在前

    去年5月,沧州炼化实施了4年一次的装置大修改造,徐艳龙担负起利旧设备最多、开工难度最大的连续重整装置检修开工组织工作。

    “开工像打仗,得做足准备。”从检修一开始,他就着手编制开工方案,并组织技术人员和班组长反复修改完善。

    开工前,他特别针对流程、设备、联锁等变更情况,组织现场培训和考试。检修是最好的培训课堂,为检验各班组学习情况,他精心设置开工科目,有针对性地开展现场模拟演练,让操作人员都能熟练掌握开工步骤和关键节点,为装置顺利开工打牢基础。

    开得稳,还要开得优。在开工过程中,为减少能耗,徐艳龙带领各班组采取钝化水循环回用、蒸汽阶梯利用等用能优化措施。针对氮气这一检修开工消耗大户,他带领技术团队认真梳理临氢装置流程,找出系统吹扫存在的盲区。针对这些盲区,采用“少充快放”的氮气置换方式让系统很快验收合格,既节约了时间,又降低了氮气消耗。

    工艺管理办法多

    在运行中,催化剂消耗在装置生产成本中占据举足轻重的地位。徐艳龙抓工艺运行管理,没少在减少催化剂消耗上下功夫。

    “根据粉尘量和催化剂破损程度,可以判断出系统运行情况。”每次卸剂,他都会结合实际情况,适当调整风量,尽可能减少系统催化剂磨损。他还制作筛子等工具,将卸剂时符合要求的催化剂回收再利用。

    “催化剂价格高,要颗粒归仓。”这位“大管家”常这么说。他采取精细调整风量、废剂回收再利用等措施,让连续重整装置催化剂消耗量较设计值大幅降低,仅此一项,每年就可节约生产成本50万元。

    付出终有回报。近3年,徐艳龙获得沧州炼化“感动沧炼功勋奖”,并获得“先进科技工作者”“优秀共产党员”等荣誉称号。

    截至11月底,徐艳龙负责工艺运行管理的多套装置,平稳率、合格率、自控率及单因能耗均达历史最好水平。其中,连续重整装置被集团公司评为“绿色装置”,在总部装置达标竞赛中多次摘得金牌,实现历史性突破。

 

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