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宁夏能化:煤制甲醇行业水效领跑者标杆企业

一切用水皆可控

2022年09月20日 来源: 中国石化报  作者: 丁 繁
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    宁夏能化始终以绿色发展、循环经济为发展方向,高度重视生产过程用水。目前,该公司工业水重复利用率达98.5%以上,煤制甲醇单位水耗处于行业领先水平,对推动黄河流域生态保护和高质量发展具有重要意义。

    严格用水指标考核

    宁夏能化根据年度用水计划,细化分解各装置每月用水指标,建立水平衡体系,监督检查各装置用水情况;深入开展地下水线查漏工作,绘制水平衡图,实时掌握用水现状及各工序用水量之间的定量关系。

    此外,他们积极开展成本核算劳动竞赛,将用水指标纳入经济责任制考核中,并将指标层层分解到班组。“宁愿多跑几次腿,也要控制好每个指标,全力降水耗。”甲醇装置班组员工廖武科说。

    过程优化强管控

    宁夏能化高盐水“零排放项目”是中国石化煤化工综合废水零排放的第一个项目,投用以来,他们不断优化工艺,提高水处理回收率,确保相关装置长周期运行。

    此外,他们还将甲醇装置生产过程产生的高温灰水经工艺处理后,再加压返回生产系统,作为设备预热水、补水等循环使用,水的循环利用率达81.5%;对空分装置后备水浴式汽化器脱盐水溢流情况进行优化,实现脱盐水回收再利用;将空分机组等大机组透平凝液全部回收至除氧器,减少除氧器二级脱盐水补水量,并将低压凝液全部回收送化学水装置处理后作为二级脱盐水使用。

    回收利用降成本

    今年,宁夏能化对气化装置进行节水技术改造,将一部分污水用于渣场降尘及打扫厂房卫生,一部分污水引入煤浆制备系统进行制浆使用,将锅炉排污水经处理后送入循环水管网。技术改造后,进一步减少了装置污水外排量及新鲜水用量。

    2021年,该公司煤制甲醇项目全年节水量达到行业标杆值。         (丁 繁)       

 

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