本报讯 今年以来,中原油田濮城采油厂打响“提泵效、控躺井”攻坚战,对电泵井实施“技术改进+精细防控+管理提质”,让电泵井“挺起腰杆”采油。
濮城采油厂共有电泵井66口,日产液12780吨、产油190吨,占全厂产油量的21%。电泵是重要的举升采油方式,随着油藏持续开采,含水率上升、产出液腐蚀、结盐结垢、供液能力下降及设备老化、地面管理等问题,导致机械故障频发,接连出现躺井现象。
为有效扼制电泵躺井,攻关团队通过分析和反复验证发现:64台控制柜内部元件老化,柜子绝缘性能变差,故障频繁,出现无原因自动停机;11口电泵井产出液腐蚀造成油管穿孔、电机烧坏、管线穿孔等故障多发;5口电泵井结盐垢,防盐除垢配套措施不完善,造成大电流过载或欠载停井,严重影响原油正常生产。
针对这些问题,技术人员升级改造潜油电泵变频控制柜,避免大电流冲击带来的井下事故,解决了电力故障次生躺井问题,同时推广应用潜油防腐永磁电机,配套重力加药罐和智能微控加药装置,实现连续稳定加药防腐。对结盐垢井,他们设计安装控制排量的装置,控制掺水排量,避免大颗粒结晶盐脱落进泵造成卡泵;对套管气量大导致泵效低的问题,研制应用“双向流清盐阀”,既控制了排量,又能防止套管内气进泵。
在管理方面,为使电泵井真正“挺起腰杆”,该厂建立了一套电泵动态风险评价体系,列出了风险清单,制定了风险消减措施,明确了风险责任部门,细化了隐患整改标准,坚持开展旬、月度电泵躺井质量分析例会,推行新的电泵管理办法。他们重点对高危电泵井的生产参数、油井产能、注采对应和电流动态变化数据,引进AI数控智能技术,将数据的实时录取和移动互联有机结合,形成迅速反应机制。另外,针对腐蚀电泵井,他们形成完善的取样和分析制度,可即时监控分析铁离子变化,优化加药方案,实施“一井一策”管理。
通过实施上述措施,该厂电泵躺井率高的难题得到有效控制。电泵井地面设备达标率由年初的63%提高到目前的92%,减少因地面设备故障引起的电泵井停井35井次;躺井率已控制在4.5%,同比下降了2.9个百分点。
(杨建华)