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第5版:中国石化报05版
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镇海炼化
餐饮废油变身记2022年08月16日 来源:
中国石化报 作者:
崔 楠 潘晓蓉 李 理
□崔 楠 潘晓蓉 李 理 “冰点、金属含量等16项关键参数全部合格。”6月28日,中国首套生物航煤工业装置产出首批产品,经质量分析人员检测后,所有指标全部合格。 从2021年8月接到试生产任务起,镇海炼化炼油四部生物航煤技术团队联合相关部门,成立了试生产攻关小组,经过10个月的奋战,在试车方案确认、难点突破、稳定运行等环节中,战胜了一个又一个困难,终于圆满完成了试生产任务。按照年设计加工能力10万吨计算,该装置一年可消化掉一座千万人口城市回收来的“地沟油”,折算下来,每年可减排二氧化碳8万吨。 在试车准备方案中,装置置换是最关键的一步。 生物航煤产品对金属含量指标要求苛刻,24种金属含量每千克产品均要小于0.1毫克,其中铁离子大多出自装置本身管线的铁锈。按照常规,装置进行置换都是产什么产品就用什么产品来“清洗”,比如装置生产柴油,就用柴油来“清洗”,但“清洗”过后的产品是不合格的。 对于生物航煤装置来说,如果采用以往的方式,一个循环就需要用掉300吨的生物航煤,显然代价太大。在试车方案的编制中,技术团队提出用烃类油品来替换,但一个新的难点也随之出现了——用于循环置换的烃类油品如何和生产过程中的生物航煤分离?他们克服疫情等不利影响,通过电话、邮件、视频会议等方式,积极与石科院、SEI沟通讨论,最终通过动改流程,解决了这个难题。 系统如何合格置换、烃类油品如何分离、生物航煤产品收率如何提高、生物航煤产品质量如何把控……一系列技术上的难点,随着一次次的交流探讨被陆续攻克。在这个过程中,生物航煤试车方案也不断充实、完善,数易其稿,形成了较为成熟的最终版本,并顺利通过了专家评审。 6月以来,为确保生物航煤顺利产出,该装置领导干部全部下沉到基层,技术员白天工作、晚上值班,24小时紧盯生产工况,优化工艺参数,及时指导操作人员精细调整,为试生产保驾护航。 “注意!反应床层间温升最低2摄氏度、最高10摄氏度,相差较多会影响产品质量,马上攻关。”在生物航煤试生产至关重要的转化阶段,技术员朱刘津发现反应器床层间的温升迟迟不能均匀控制,赶紧叫来班长吴苏武。 生物航煤反应器有多个反应床层,生产运行的最大难点就在于要均匀控制几个反应床层的温升。反应温升是反应器的最高点温度与反应器入口温度之差,温升控制不均匀,会影响催化剂的活性及生物航煤的产品质量,降低生物航煤的收率。 针对瓶颈,攻关团队一遍遍核查数据,反复论证影响床层温升的因素,通过技术手段,解决各床层间温升相差过大问题,最终将床层之间温升差降至1摄氏度,有效提高了生物航煤产品收率。 试车成功后不久,新的难题又出现了——油水混合物分离不彻底,导致中间产品循环油带水,影响了装置平稳运行。 “地沟油”作为生产生物航煤的原料,含有大量脂肪酸类化合物,含氧量高达11%,而石油含氧量低于0.1%,两者相差超过100倍。氧分子的多少直接影响着装置催化剂的活性和稳定性,因此反应过程中必须降低含氧量,而最便捷有效的方法就是让氧分子变成水排出去。经过技术人员连续多次操作验证,新方案成功将油水混合物进行分离,在稳定收率的同时,保证了装置平稳运行。
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