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中韩石化聚烯烃一部着力在降低膜卷单耗、优化共享托盘使用和添加剂规范装填等方面下功夫,努力降低成本单耗
于小处降本 从细节增效2022年08月02日 来源:
中国石化报 作者:
王 冲 王 旭
□王 冲 王 旭 “今年受化工产品价格影响,装置负荷普遍偏低,我们要充分优化共享托盘使用,努力做好降本工作。”中韩石化聚烯烃一部经理黄汉文说道。该部通过与每日生产负荷匹配、优化,包装区域当前日共享托盘使用量降至600个,比之前每日减少用量1100个,每月优化少用托盘3.3万个,减少佣金近35万元。 今年以来,该部持续开展“对标一流、降本降耗”活动,号召全员压实责任、抓住细节,着力在降低膜卷单耗、优化共享托盘使用和规范装填添加剂等方面下功夫,努力降低成本单耗,减少佣金,实现效益最大化。 微米必争降低膜卷单耗 “今年,公司制定了对包装的膜卷单耗考核指标,确保值为5.42千克/吨,奋斗值为5.25千克/吨,指标压减0.17个单位,这对我们是个挑战,但对控制成本是有利的鞭策,我们要克服困难去实现。”黄汉文说。 该部经过认真摸索,大胆试验,3月成功完成0.12毫米膜卷包装工作,并在成品立体仓库进行摔包试验,未出现破包现象。据测算,相比之前用0.14毫米重膜,使用0.12毫米重膜每包装1万吨产品,减少使用7吨重膜,可节约成本7.4万元。试用合格全线推广后,按6套聚烯烃装置每日产量4400吨计算,预计每季度将节省膜卷支出295万元。这也标志着中韩固体包装重膜厚度达到国内先进水平。 “膜卷变薄后控制破包率是关键,需要采取更加精细的管理降低破包率,减少残次品。”黄汉文表示。包装区域工艺员每日对包装线膜卷使用情况进行检查,确保每卷膜卷用空、用到实处;包装区域对包装线开机或故障时报废的膜卷加强管理,对不按照操作规程进行操作造成的膜卷报废情况进行考核。目前膜卷浪费情况大大减少,员工节约意识大大增强。 系统优化节约共享托盘用量 2020年装置大修期间,聚烯烃一部对包装线进行了局部改造,将1号高密度聚乙烯装置包装C线及2号聚丙烯装置包装B线,改为可套膜的包装线。因托盘尺寸不同,改造后的两条包装线的托盘仓只能使用共享托盘进行包装。 “在现阶段低负荷生产、托盘总量有结余的大背景下,为了减少共享托盘的使用量,降低佣金,我们经过研究优化,采取少开套膜包装线、错时错峰送料的做法。”运行部设备经理徐小亮说。 为此,1号高密度聚乙烯装置向包装送料时,充分保证A线、B线作业时间,尽可能减少C线的运行时间;2号聚丙烯装置的两条包装线,调整包装作业过程中延长A线作业时间30分钟,同步减少B线作业时间。采取措施后,按照共享托盘的租金115元/个计算,每日减少共享托盘220个,一季度节约租金近60万元。 “手指口述”规范添加剂装填 5月7日,2号聚丙烯装置班长张庭浩与劳务人员到造粒5楼进行添加剂装填工作。“老张,今天装的添加剂种类是204,装1100公斤。一会儿把工作牌、手机和身上携带部件放在收集筐内,戴好口罩再装剂啊。”张庭浩按照“手指口述”法规范下达指令。 之前装填添加剂时,由于要求不明确、操作不规范,经常出现装错添加剂种类、数量等情况,造成添加剂浪费。为规范添加剂装填,该部明确了添加剂装填规定,确保内容通俗易懂、操作性强。 该部要求每日白班人员在接班后,根据当天排产计划计算24小时需要的添加剂种类、数量、厂家及包装形式,并与技术管理人员确定所使用的添加剂名称。劳务人员和班组人员到达现场后,核对装填信息单上的添加剂信息,确认无误后再将添加剂从指定位置转移至待加区,有效减少添加剂加错情况。 同时,规定还要求装填人员取下随身物品并集中存放,添加剂内包取出时应缓慢倒入倾倒站,确保整个装填过程无粉尘外溢,无颗粒落地。 “规定实施后,添加剂多加、混加等现象明显减少,最大限度地节省了添加剂成本。”张庭浩说。
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