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洛阳石化安全“唤醒”沉睡7年制氢装置既可减少高价外购的氢气量,又可提升炼制劣质原油能力,多产液化气、丙烯等高价值产品2022年06月28日 来源:
中国石化报 作者:
饶 艳
□饶 艳 “截至6月27日8时,制氢装置已安全平稳运行1413小时,氢气纯度稳定控制在99.9%以上,各项指标全部合格。据测算,氢气单位完全成本与以往相比下降了30%。”提及4万标准立方米/小时制氢装置,洛阳石化炼油二部主任郭嘉辉难掩欣喜之情。2月以来,从装置检修开工到生产创效,每一步,他和同事们都严格按照安全规范,走得小心翼翼,才有了如今的成果。 2015年11月,因制氢装置长期处于超低负荷运行,成本过高,洛阳石化根据生产优化调整的需要,决定暂时关停。而这一停,就是近7年。 巧解新题恢复制氢装置生产 自2015年11月制氢装置停产后,洛阳石化一直外购氢气用于生产。近两年,随着260万吨/年渣油加氢等炼油结构调整项目新建装置相继建成投产,该公司氢气资源的短缺问题日益凸显。新的生产布局,给洛阳石化提出了“降低外购氢气成本,优化产品结构”的新课题。 如何解题?他们坚持事前算盈,精算效益账。 原油劣质化是洛阳石化降低采购成本的主要措施之一。“按当下加工负荷测算,如果原油硫含量由目前的1.7%提高到2%以上,每月可降低原油采购成本1000万元。但外购氢气的生产厂家产量不足,限制了原油进一步劣质化。”该公司计划部生产计划副主任师孙正立介绍,“为了保证氢气平衡,我们只能将60%~70%的减压渣油送到焦化和溶脱装置,生产石油焦、沥青等薄利产品。” 这也意味着,只要拥有充足的氢气资源,就能既减少高价外购的氢气量,又可提升炼制劣质原油能力,多产液化气、丙烯等高价值产品。两相权衡,利弊明显,恢复制氢装置生产势在必行。 2月,洛阳石化果断决策,以新技术带动已停运的制氢装置重新开工投产,时间定在5月上旬。 令出如山,复工的“冲锋号”就此吹响,停产7年的制氢装置立即展开检修。职能部室、运行部、生产区域的各级人员对检修技改、恢复开工等方案反复讨论,“力争4月底产出合格氢气”成为大家的共识。 聚焦安全高效推进检修项目 恢复开工,困难重重。 制氢装置停产近7年,尽管采取了氮气保护、动设备定期盘车等措施,仍然存在设备腐蚀问题,要完成设备清理、检测、维修、更换等61个常规检修项目,两个技改技措项目,以及8项隐蔽计划,既涉及压缩机、转化炉、压力容器等大型设备,又涵盖仪表等控制系统。 起步就是冲刺,开局就是攻坚。面对众多难题,洛阳石化升级现场安全管理,系统分析施工安全风险,从计划、质量、工机具、改造过程等方面,多角度全方位严格落实各项安全措施。每天,安全管理人员到现场检查督导,针对问题立即整改,并及时召开检修碰头会,严格做到日事日清。 “我们坚持做到把检修任务细化到每天,任务不完成,绝不收工。”面对高强度的工作,郭嘉辉和他的同事们毫无怨言。核心设备转化炉的检修是此次项目的重中之重,更是保证装置按节点开工的关键,但在气密阶段,他们就发现了转化炉入口法兰、中变反应器入口法兰等多处漏点。为保证开工质量,所有人都开启了“白+黑”工作模式——区域设备管理人员坚守现场,保运人员连夜泄压、更换垫片紧固,重新升压气密后,确保再无死角。 安全就是最大的效益。为实现检修、开工全过程本质安全目标,该公司严格做好统筹部署,管线吹扫、蒸汽打靶、机组试运、催化剂更换、员工培训……各项开工准备工作如齿轮般精确啮合、无缝衔接。针对装置停产时间长的实际情况,他们将培训分为“课堂讲解强化理论知识,现场教学提高实操能力,严格考核择优上岗”三个步骤,层层压实、牢牢把关,确保制氢岗位员工考试合格率达100%,为安全开工提供必要的人员支撑。 “只有保证安全,才能保证进度。”郭嘉辉说。在进行变压吸附单元10个吸附塔装剂作业时,由于涉及受限空间作业,安全风险高,他们严格执行领导带班巡查制度,实时关注装填的“一举一动”,严守安全防线。 4月22日,转化炉入口法兰垫片更换、锅炉给水泵等检修项目,在保证安全质量的前提下,比计划提前两天完成任务,并一次性通过HSE开工验收,宣告制氢装置进入开工关键阶段。 创新技术助力装置优化运行 实现制氢装置环保经济运行,是此次任务的终极目标,而这少不了创新成果的保驾护航。其中,以新催化剂的应用最为关键。洛阳石化结合实际,大胆采用石科院新研发的RSR系列催化剂,不仅转化活性高、对原料适应性强,而且有利于降低系统能耗,减少二氧化碳排放。 “这是RSR系列催化剂的首次工业应用,无论是生产商还是施工方,都没有实践经验。如何保证装填质量?我们只能摸着石头过河。”该公司炼油二部重油加氢区域主管许楠介绍,“装填之前,我们多次与石科院、荆门石化、青岛石化等单位的专家讨论装填方案,并通过试验,确定了弹簧装填方法。” 催化剂装填质量对于其性能发挥和装置运行至关重要,必须保证万无一失。为此,他们责任到人、盯在现场,详细记录每一根炉管装填高度和床层压降,确保整个过程严格做到了等重量、等压降、等高度装填。 新型催化剂装填对空气湿度指标有一定要求,但4月的洛阳天气偏偏多小雨和大风。为保证良好的装填作业环境,他们只能与时间赛跑,每天7时半就开始作业,最大限度延长作业时间。经过4天的连续奋战,176根炉管的催化剂装填工作圆满完成,各炉管压降偏差均在±2%之间,实现了装填进度与质量的双赢。 同时,该公司还利用检修时机,对转化热炉进行了系列技术改进,采用低氮燃烧器、气凝胶新型保温材料等改善硬件设施,有效提高了热效率,保证了装置环保经济运行。 4月29日9时28分,制氢装置恒温还原结束,引原料气进装置;11时18分,纯度为99.98%合格氢气顺利产出。至此,沉寂7年的老装置一次开车成功。 “把装置‘唤醒’只是第一步,接下来,我们将从调整原料组成、提高转化炉效率、降低水碳比等方面入手,持续优化运行,让老装置赢得更多的新效益。”郭嘉辉自信满满。
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