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走进大牛地和东胜气田 破解复杂致密砂岩气藏效益开发难题

2022年06月21日 来源: 中国石化报  作者: 马献珍 赵 楠
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    本报记者 马献珍 通讯员 赵 楠

    6月,记者驱车来到大牛地气田、东胜气田所在的毛乌素沙漠。与想象中的不同,沙漠上生长着连绵不断、色彩丰富的植被。

    沙漠下铺设有总长度5000多千米的输气管道,国内十大气田之一的大牛地气田就诞生在此。截至目前,承担这两个气田开发的华北石油局累计新建产能113.5亿立方米,天然气累计提交探明储量7296.41亿立方米;向沿黄河6省区供气超过530亿立方米,为黄河流域生态保护、建设“美丽中国”作出了贡献。

    坚定信心,挑战规模开发难题

    2022年是大牛地气田持续稳产30亿立方米的第10个年头。回想起20年前开发之初,时任华北石油局副总工程师的刘克成感慨万千:“别说要建10亿立方米产能,能建3亿立方米都不敢想。”这里的天然气储存在致密的砂岩层,被喻为“磨刀石”,实现效益开采属于世界级难题。

    开发区地层古老而坚硬,钻成一口直井需要半年甚至更长时间,有时钻进1米需要几个小时,钻头钻几米就要更换,单井投资高达1000多万元,气田开发综合成本居高不下。

    尽管困难重重,华北石油人发扬敢于碰硬的钻研精神,在经历一项项试验、一次次失败后,2003年,终于成功探索出快速钻井的技术,单井钻井周期压缩了三分之二,气田有效开发有了希望。

    2004年,气田开发先导性试验正在紧张进行中。当年,气井因发生冻堵,生产时率仅为70%,几乎都是靠人力不间断进行解冻堵作业来维持天然气生产的。

    为突破这一瓶颈,时任华北采气一厂技术员的李冰毅经常深夜蹲守在冰天雪地里,细心观察现场试验效果。历经两个冬季的反复验证,他们终于开发出一套用甲醇防气井冻堵的系统方法,并于2005年在气田推广应用。

    那一年,大牛地气田正式拉开效益大开发序幕,实现了当年建设、当年投产、当年向华北地区供气,当年建成10亿立方米产能,打破了致密砂岩气田难以效益开发的魔咒。

    实时调整,优选技术提升产量

    “随着气田进入规模开发,遇到的难题接连出现,但我们能运用针对性的工程工艺技术进行破解。”华北石油局副总经理梁文龙说。

    大牛地气田自上而下有7套气藏。开发初期,按照“先肥后瘦”原则,针对气藏显示较好的层位部署开发井,以直井单采为主。之后,通过打开两套以上的气藏,气田开发进入了多层合采阶段。

    历经5至6年开发,较好的气层先后被开发,占据储量三分之二的较差气藏无法采用直井实现效益开发。此时他们想到了水平井,沿气藏横截面穿越,可以获得更大的泄气面积。经过几年反复试验,2012年水平井在大牛地气田成功应用,单井产量提升2~3倍,当年全部运用水平井建成10亿立方米产能。

    大牛地气田年产气跨越30亿立方米后,寻求资源接替摆在华北石油人面前,他们一面瞄准大牛地气田北邻的杭锦旗区块,一面向大牛地气田下古生界进军。

    杭锦旗区块位于大牛地气田北邻,同属于致密低渗气藏。“但是该区块属于国内罕见的高含水气藏,气井在生产过程中发生频繁水淹,产量递减快,稳产上产难度大。”华北石油局采气二厂厂长齐宏伟介绍。

    经过3年多的差异化排水采气技术先导性试验,杭锦旗区块自2015年进入规模开发,年产气量连续7年攀升。目前已经建成年产20亿立方米产能的东胜气田。同时,大牛地气田下古生界开发也实现了突破性进展,为气田稳产发挥重要作用。

    措施挖潜,延长气田寿命周期

    “气田管理水平是体现在对老井的管理方面,它关系到气田的寿命周期及可持续发展。”华北石油局采气管理专家王立新介绍。

    随着气田深入开发,部分老井进入衰减期,成为低效、无效井,气田综合递减加快。今年,华北石油局将对老井的措施维护作业当成一项重点工作推进,计划全年措施增产达到1.7亿立方米。

    华北采气一厂编制措施作业管理提升方案,从方案设计、工艺技术水平等方面制定5大类11项措施。目前,DK13-FP13等3口井相继措施完井后,增产效果显著。今年已完成措施井8口,累计增产232.4万立方米。

    今年以来,东胜气田拥有的600余口生产气井中,因井内堵塞、遗留节流器,90多口气井不能正常生产,严重影响气田稳产增产。

    JPH-469井节流器失效,堵塞油管通道,随时有可能发生水淹关停。采气二厂多次进行打捞均未成功。他们总结经验、优化措施,5月9日,经过4个小时艰苦努力,节流器被成功提出井口。“这为我们处理类似的井积累了经验,同时节约了带压更换管柱施工作业费近60万元。”技术人员杨亮亮说。

    截至目前,东胜气田实施措施作业8口井,已投产5口,累计增产116万立方米。“下一步,我们继续对地层能量足、钻遇显示好、具备潜力的关停井逐井分析排查,让这些井重新焕发活力。”杨亮亮说。

 

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