

版权声明
《中国石化报》(电子版)的一切内容(包括但不限于文字、图片、PDF、图表、标志、标识、商标、版面设计、专栏目录与名称、内容分类标准以及为读者提供的任何信息)仅供中国石化报读者阅读、学习研究使用,未经中国石化报社及/或相关权利人书面授权,任何单位及个人不得将《中国石化报》(电子版)所登载、发布的内容用于商业性目的,包括但不限于转载、复制、发行、制作光盘、数据库、触摸展示等行为方式,或将之在非本站所属的服务器上作镜像。否则,中国石化报社将采取包括但不限于网上公示、向有关部门举报、诉讼等一切合法手段,追究侵权者的法律责任。
![]() 日期检索
架起项目施工安全“高压线”中韩(武汉)石化加快推进280万吨/年催化裂化装置建设2022年05月31日 来源:
中国石化报 作者:
刘荣艳 章 攀
□ 刘荣艳 章 攀 桩基如林,机器轰鸣。5月10日,在中韩(武汉)石化炼油厂区,280万吨/年催化裂化装置建设正如火如荼地展开。 近年来,市场油品需求增速放缓、化工新材料产品需求增长,炼油向化工转型势在必行。为此,中韩(武汉)石化大步流星,加快新项目建设,为企业转型升级高质量发展积聚动能。 “280万吨/年催化裂化装置是公司炼油结构调整的主体项目,总投资13亿元,采用石科院研发的增产丙烯、多产异构化烷烃的清洁汽油生产技术,同等原料可增产汽、柴油,减少能源消耗,催化裂化后原油残渣较少。”该公司发展技术部部长刘旭东介绍,“这个项目也是我们建设绿色工厂、助力实现‘双碳’目标的重要举措,至关重要,不容有失。”正是有了这样的决心,才保证了项目建设在疫情防控严峻的形势下,依然有条不紊地平稳推进。 一年前项目建设初期的情况,该公司大催化项目负责人张铭懿记忆犹新:“一米一米地摸排、一根桩一根桩定位测量……炎夏骄阳似火,工人们的衣服几乎没有干过,加班加点确实辛苦。” 280万吨/年催化裂化装置用地为4套老装置拆除区域,地下存在管线、基础、老桩等障碍物,特别是老桩埋置深,无法拆除。为避免新旧老桩碰撞,在排障阶段,该公司项目部联合相关企业进行细致摸排,并安排专人负责,定位测量每根老桩的桩位,最终定位老桩1024根。在桩基设计阶段,项目部又积极与SEI沟通,将老桩定位与白图进行对比,优化调整桩位100余根,有效减少了项目变更投资,为装置建设扫清了第一大“拦路虎”。 由于地质勘查、地下水线拆除等均在旧装置运行期间实施,可能破坏在用地下管线、电缆,安全风险不容小觑。为此,项目部大胆创新,引进地球物理探测技术,可精准检测每个勘察点位,遇到地下障碍及时移位,相比以往人工开挖的探测方式,大幅提高了作业效率。“有了新技术,就像为破土作业装上了‘眼睛’,能有效避免挖断电缆管线,帮助我们顺利完成了地勘及地下水线排障。”施工人员纷纷点赞。 “在MTBE装置、HF烷基化装置拆除过程中,我们还引入了液压剪技术,工作效率相比人工拆除提高了5倍,同时减少了脚手架使用和人工切割动火,大大降低了作业风险。‘花小钱干大事’,值得!”负责老装置拆除的五建公司施工经理昝洪伟也对新技术竖起大拇指。 安全是一切的前提。每天施工前,承包商五建公司安全经理王天法就会准时开始安全喊话。通报违规行为、提醒作业风险因素、重申安全防范措施……这些成了项目参建人员共同的习惯。 “大催化项目建设场地狭窄、设备运输不便,安全隐患很多。为此,我们加强风险识别和安全管控,狠抓承包商过程管理,确保本质安全。”中韩(武汉)石化项目部安全主管程涛说。他们从转变人的安全行为入手,架起安全“高压线”,加强对重点部位、高危作业等巡检监督,积极组织开展高处作业、受限空间、起重吊装、临时用电、脚手架等专项检查,严格考核问责,同时加强新员工入场二级教育培训和实操体验培训,不合格人员坚决不予入场。 与此同时,该公司还积极推行标准化工地、绿色工地、智能化工地建设,按规配置“七牌一图”、安全警示、脚手架样板等,狠抓施工现场扬尘、噪声、水污染及工业垃圾管理,充分运用人脸识别、电子定位卡等信息工具,极大地改善了现场施工环境,提高了作业效率。 “2020年6月拆除老装置,年底完成‘四通一平’;2021年6月桩基开工,11月底土建开工,目前桩基工程已收尾;今年3月10日反应再生器基础也已交付安装。接下来,我们要咬定2023年7月28日的中交目标不动摇。”炼油结构调整项目部经理刘昕亮出了清晰的建设路线图。
中国石油化工集团有限公司版权所有 未经授权,禁止复制或建立镜像 京ICP备 10210212号-7 号 |
