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第4版:中国石化报04版
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“尽心尽力”2022年05月31日 来源:
中国石化报 作者:
马献珍 李文昕 整理
王 厦:稳产量全力保供应 中国石化劳动模范 华北油气分公司采气一厂采气管理二区经理 生日:1988-4-27 擅长:优化排采工艺 与沙漠为伍、与气井为伴,尽心尽力“争气” 我叫王厦,现为华北油气分公司采气一厂采气管理二区经理。2013年,我来到位于陕蒙交界处、毛乌素沙漠腹地的大牛地气田,自此与沙漠为伍、与气井为伴,为了气田硬稳产,我尽心尽力“争气”。 由于气田下古生界气井普遍高含硫,早期使用的雾化除硫工艺容易发生集输管线和容器内结垢堵塞,且单位成本居高不下,一度制约高含硫气井开发。为彻底攻破这一难题,我区尝试在DK13-FP14井开展井口干法撬装脱硫试验。 没有任何成熟经验可借鉴,工艺涉硫化氢安全风险又很高,为确保试验成功,我带着工艺技术人员多次研讨制定运行方案,明确药剂更换周期、硫化氢浓度检测周期等管理要求,形成平稳高效的运行管理模式,对现场每天巡检识别出的风险落实管控措施,定期开展隐患排查和应急演练,保障风险可控。最终这口井试验成功,正式转为干法撬装除硫生产,彻底解决了原来雾化除硫的结垢问题,单位除硫成本下降了30%左右。我多日悬着的心终于放了下来。目前这一方案已经推广应用于6个井场11口井。 2021年初,大牛地气田气温骤降至零下30摄氏度,就是棉衣棉帽全副武装,在室外待上几分钟也会被冻得透心凉。因为气温低,高含硫化氢井DK13-FP14采气管线突然发生堵塞停产,每天要影响产量两万多立方米。时值冬季保供高峰期,必须用最短的时间解堵恢复生产。 我尝试注解堵剂等常规解堵方式,均未成功。经过仔细研判,初步判断管线内至少有三处堵点,解堵难度很大。为快速恢复产量,我决定采取加注甲醇反算堵点位置、在堵点进行切割,更换堵塞管线的方式进行操作。我带领技术人员与巡检班员工不分昼夜守在解堵现场,心中只有一个念头:气井不复产,我们就不回去休息。 管线埋在地下1.5米深处,作业需要人工开挖,冻土层挖起来特别费劲,而且切割管线存在一定风险。我组织人员在操作坑内敷设防渗布,佩戴空气呼吸器采用冷切割的方式切割。历时两天一夜完成堵塞管段更换,气井终于恢复正常生产。当时我心里很高兴,但手指已冻得僵硬麻木,在完工作业签字时,描画半天才勉强签上字。 去年,全区提前7天完成年度天然气产量基本目标任务,成绩来之不易。一年来,我们逐井逐站搞动态分析,一井一策优化排采工艺,开展低效无效井治理,把老井递减率控制在8.1%;积极对接措施方案,监督关键工序,措施改造复产后第一时间抢接进站;不等不靠,将3口新井通过串接老井管线的方式实现提前生产,当年增产天然气900万立方米……至今回想起来,我依然激动兴奋,因为我们兑现了承担好天然气稳产保供使命的承诺。 (马献珍 李文昕 整理)
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