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   第5版:中国石化报05版
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科技创新浇开页岩气之花

2022年03月14日 来源: 中国石化报  作者:
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    成果:

    深层页岩气高效采输一体化技术

    创新形成集输增压一体化、测试采输一体化、全模块集约化的高效采输技术,威荣气田地面建设成本大幅降低,成果已成为中国石化页岩气田标准化设计规范。

    攻关故事:

    深层页岩气井单井初期产量高,但产水量也高,产量和压力递减较快,严重影响高效开发。

    对此,西南油气采输团队提出设想:“页岩气储层会不会就像一块威化饼干,水一泡就散了?”

    受此启发,团队决定开展大量岩芯覆压水化实验、气液两相渗流及应力敏感实验求证,最终决定让压裂液在储层中多留一会儿,再慢慢释放返排。他们摸索出合理的焖井原则、焖井时间和控压排液制度,使气井可采储量平均提高了10%~20%。

    可采储量的问题解决了,还要解决排水的问题。

    深层页岩气井液气比高、产量压力递减快,常规气田“泡排治百病”的方法收效甚微。为了开出页岩气井强排液、促稳产的“良方”,西南油气石油工程技术研究院与采气四厂密切跟踪气井生产状态,针对每一口井的特点制定专属的“健康食谱”。

    有的井产液量大,泡排工艺成本高、水处理难度大,他们就采用井下撞针加分体式新型水平井柱塞及配套工具进行排液;有的井满足泡排工艺条件,就采用一泵对8井的起消泡一体的整体自动泡排装置,提升泡排精细化管理水平……通过不同方式,气井单位压降产气量提升了40%,产量递减率下降了13%。

    在威页49井站,技术团队应用自主研制的一体化采集气工艺装置,实现橇块功能集约化提升,平台建设周期缩短60%,占地面积缩小30%。

    气井测试求产时,地面流程尚未建好,因此多采用放喷测试方式。技术团队巧妙利用测试流程和采输流程的异同点,将部分测试设备用于采气,在测试流程中预设采输设备,形成试采一体化技术。与传统放喷模式相比,平均单井减少焚烧量220万立方米,提前2~6个月投产,目前已推广应用17个井台83口井,累计回收放喷天然气1.82亿立方米,减少碳排放量60.5万吨。

    初期建好的大容量集输管网,往往在后期出现冗余,造成投资浪费。技术团队以管网满足气田各生产阶段集输要求且成本最低为指导,创新提出了“平台串接+单管集输”“以增压半径确定平台串接集输半径”的思路,提高了气田集输能力,降低了成本费用。

 

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