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   第6版:中国石化报06版
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荆门石化采取调整胺液再生系统、优化加工流程、提高装置直供料比例和温度等用能节能措施

优化调整让能耗更低

2022年01月25日 来源: 中国石化报  作者: 蒲红霞 李旺莲
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图为渣油加氢装置操作工检查3号催化装置运行情况。蒲红霞 摄

    □蒲红霞 李旺莲

    “仅提高装置直供料比例和温度这一项,2021年12月公司能耗下降1.24千克标油/吨,我们还可以进一步提升此项举措的节能空间。”1月14日,荆门石化节能技术服务攻关团队正在作成本分析报告。

    2021年,荆门石化大力开展节能降耗攻关,结合集团公司节能技术服务专家组意见,围绕关键装置、重点部位、关键流程,采取调整胺液再生系统、优化加工流程、提高装置直供料比例和温度等措施优化能源利用,比上年降低能耗3.5千克标油/吨,能耗创2018年以来新低。

    优化系统降低胺液循环量

    2021年4月,荆门石化节能技术服务攻关团队在装置用能分析中发现,胺液再生系统的富胺液硫化氢含量较低,存在一定的质量富余量。也就是说,在标准范围内将富胺液硫化氢含量控制得越低,能耗越高。荆门石化决定尝试调整胺液再生系统,降低胺液循环量,适度提高富胺液硫化氢含量,从而达到节约能耗的目的。

    工艺生产调整牵一发动全身。攻关团队统筹全局,在权衡安全平稳运行后,考虑在55万吨/年润滑油高压加氢、渣油加氢、2号催化装置上做文章。他们结合行业先进经验,在验证降低胺液循环量的可行性后,联合运行部着手调整3套装置的胺液再生系统。为使渣油加氢装置达到降量条件,他们对相关机泵转子进行切削改造,并进行一系列优化操作,逐步降低胺液循环量,定时分析系统中的硫化氢含量,加强系统维护,确保安全平稳生产。经过调整,55万吨/年润滑油高压加氢、渣油加氢、2号催化装置的胺液循环量均大幅降低。

    目前,该公司通过调整胺液再生系统,节约胺液再生蒸汽用量和大功耗机泵电耗,比上年降低能耗0.95千克标油/吨,年节约资金757万元。

    新增管线优化加工流程

    2021年初,为提高装置效益,节能降耗,该公司尝试优化生产方案,在组合工艺流程优化上寻求突破。经过多次分析研究论证,他们决定优化3号催化柴油加工流程。

    此前,3号催化装置产出的轻、重柴油组分一起进入渣油加氢装置加工后,再进入柴油加氢装置加工成产品。该公司创新性地提出在3号催化和渣油加氢两套装置间增设一条管线,让3号催化装置重柴油直供渣油加氢装置,轻柴油不再进入渣油加氢装置,而是直接进2号柴油加氢装置加工成产品。这样一来,渣油加氢装置省去分馏系统拔出柴油这一步骤,其分馏系统随即停用。

    2021年7月15日,新增管线流程贯通。接下来,切除分馏系统这一步并不容易。由于进入渣油加氢装置的原料性质改变了、温度上升了,装置热量分布要进行调整,操作方法和步骤要改变,尤其是要防止热油设备凝线和泄漏。优化运行团队组织开展切除方案桌面推演和现场推演,加强与相关部室和上下游装置的沟通协调,蹲守现场,调整操作,确保切除过程安全平稳。

    2021年8月中旬,分馏系统被成功切除,实现新流程生产,生产装置效益大幅提升的同时,降低了瓦斯、蒸汽、电的消耗,同比降低能耗1.31千克标油/吨,年节约费用1485万元。

    提高直供料比例节约能源

    “两点间直线距离最短。”这句数学公理用在生产装置中能够降低能耗。荆门石化想方设法多走“直线”。2021年,荆门石化节能技术服务攻关团队继续优化直供料流程,节约能源。

    前期,为满足安全生产需要,上游装置原料一部分直供下游装置加工,一部分进入罐区中转再进入下游装置。中转料需要采取降温措施进入罐区,造成高温余热浪费,耗用设备多、能耗高。2021年,节能技术服务攻关团队创造条件,提高上游装置直供原料比例,相应减少罐区中转比例。同时,他们还通过适当减小上一环节的降温幅度来提高上游装置原料温度,从而提高直供料的温度,减少下游装置对其加温所需的能耗。

    针对这些举措可能带来的生产波动和异常风险,他们提前组织专人开展安全环保质量风险辨识,编制直供料流程风险应急预案,实行高效联动机制,密切关注直供料物料情况,及时进行应急调整。

    截至2021年12月底,他们将渣油加氢装置重油直供3号催化装置比例由此前的91.75%提高至96.75%,直供温度提高43.30摄氏度;将1号蒸馏装置减渣直供焦化装置比例由此前的70%提高至79.54%,大幅降低蒸汽和电耗,节约燃料气,同比降低能耗1.24千克标油/吨,年节约费用1039万元。

 

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