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   第6版:中国石化报06版
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西北油田创新形成一系列适应超深油藏开发的技术方法,成功应用51项工程新技术

练就超深井钻完井“独门绝技”

2022年01月17日 来源: 中国石化报  作者: 曹 俊 刘 彪 吴春洪 宋志峰
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    □曹 俊 刘 彪 吴春洪 宋志峰

    西北油田顺北区块井深多超过8000米,超深、超压、超高温,并穿过多个地层,开发困难重重。西北油田工程技术人员以现有技术为基础,引进吸收新技术,创新形成一系列适应超深油藏开发的技术方法,练就了“独门绝技”。

    截至目前,已有51项工程新技术成功应用,另有10余项储备技术将根据生产需要择机实施,20多个新技术项目计划在2022年开题。

    “1+1>2”,多级工具协同,钻速突飞猛进

    顺北油气田分布在18条断裂带上,在钻头深入地下8000多米的行程中,古生界厚度达3400米,地层层间差异大、软硬不均,易发生井斜;二叠系存在400米厚的玄武岩和深色英安岩,坚硬程度超过钢板;志留系石英砂岩厚度超200米,研磨性强,被称天然“磨刀石”。

    钻井施工中,单趟钻进尺小于600米,机械钻速低,特别是在大尺寸井眼,钻井指标更差。此前应用的“PDC钻头+螺杆”工艺,难以兼顾不同硬度的岩石。

    技术人员突破传统单级提速方式,集成不同工具的优势,实现“1+1>2”的效果,不仅大幅提高了破岩效率,而且延长了钻头寿命。

    针对地层倾角大的问题,他们采用“异型齿PDC钻头+垂钻工具+大扭矩螺杆”提速工艺,利用垂钻工具自动扶正特性,实现快速钻井,并控制井身质量。顺北16井单趟钻进尺超1200米,机械钻速达每小时12.5米,提速320%。

    针对地层软硬不均的问题,他们利用扭冲工具增加钻头吃入深度,防止钻头黏滑,延长钻头寿命,在顺北5-17H井收到单趟钻进尺超950米、机械钻速每小时5米、提速73%的良好效果。

    针对大尺寸井眼,他们将人工加压转为工具加压,保持钻头运动平稳,提高破岩效率。顺北53-5H井二叠系单趟钻进尺338米,机械钻速每小时5.5米。

    他们还优选新型扭力冲击器、垂钻工具、液力加压器等工具,多工具联合提速,两级工具协同破岩,使古生界钻井速度提高60%。

    此后,技术人员又在顺北53-5H井试验“PDC钻头+扭冲+螺杆+液力加压器”三级联合提速工艺,单趟钻进尺超780米,比邻井节省3趟钻,机械钻速提高210%。

    突破超深高温高压,打造管柱设计“黄金比例”

    完井是在钻井后下管柱,测试和安装井口。但是,常规完井工艺到了地下8000多米就“不灵了”,平均170摄氏度的高温和100兆帕的高压会导致工具变软,溶剂失效。

    技术人员认为,超深井完井要解决两个难题:一是有效坐封,二是下好管柱。

    首先是解决有效坐封问题。封隔器的外径只比套管内径小约8毫米,在顺北区块封隔器下深近8000米,下管柱一般需要3天。在漫长的3天里,技术人员要严格遵守操作规程,一个小的疏忽,就可能导致二次作业,大幅增加成本。

    超高温、超高压给封隔器坐封带来更大挑战。封隔器的胶筒、O形圈、密封件等需要选择耐超高温的橡胶部件。地层压力大,需要用钻井液建立井筒平衡,保障井控安全,但钻井液可能堵塞封隔器的传压孔,造成坐封不严。封隔器入井后受力不断变化,承压越高,失封风险越大。

    为此,技术人员采取了多种措施。一是使用耐高温的橡胶件,如顺北8X井使用了耐温204摄氏度的封隔器胶筒、耐温260摄氏度的O形圈和密封圈,均为国内外性能最好的产品。二是引进耐压105兆帕的封隔器,顺北4井的封隔器在高温高压条件下两轮次试验合格后,技术人员才放心入井施工。三是使用无固相完井液,如顺北8X井使用了比重1.35的氯化钙盐水,保证封隔器内部通道不被堵死。

    其次是解决管柱设计问题。顺北区块深部高温高压环境会导致油管强度降低,简单来说就是会让油管变软。一体化管柱既要保护套管,又要适应高产、低产、酸压各阶段工况。保护套管要求管柱下得尽量深,而酸压时为减少油管摩阻,管柱则要下得尽量浅。

    为解决“深浅两难”的问题,技术人员研究制定高压油气井完井管柱设计要求,对抗拉强度、抗挤强度、抗内压强度、相当应力等参数进行规范,并引入多壁厚、多尺寸油管,既保证管柱下入深度,又保证酸压时油管低摩阻。

    压裂“劈山开道”,酸化“铺路架桥”,为油龙腾飞修筑“天路”

    顺北区块地质条件复杂,地层非均质性极强,应力场模拟异常困难。几乎每口井都需对储集层进行改造和干预,油气采出之路山重水复、阻碍重重,有时井周油气近在咫尺,却如隔天涯。

    技术人员精准分析井下地质情况,巧妙运用各种溶剂,在疏和堵的转换里,用压裂“劈山开道”,用酸化“铺路架桥”,为油龙腾飞修筑“天路”。

    顺北油气田裂缝型油藏在钻井过程中,钻井液漏失严重,疏通渗进储层通道里的重浆,是储层改造必须攻克的技术难题。

    顺北52A井是顺北5号断裂带上的一口重点井,井深8100米以上,投资近亿元,钻完井期间漏失钻井液2800立方米,重晶石含量约260吨,测试未能建产。技术人员经过几个月的攻关,制定了“近井解堵+远井疏通”的酸化压裂方案,在该井近井制造高导流蚓孔群,在远井疏通深部裂缝,解堵效果显著。该井措施后日产油150吨、气6万立方米。

    顺北油气田钻井过程中,井眼轨迹穿过多个由基岩分割的小断裂,且井眼曲率较大,常常导致工具无法下入,需要采用无工具分段酸压技术。为此,技术人员建立起裂缝、断裂面、关联体的三维局部地应力场模型,确定不同缝宽暂堵标准,实施量化酸压,并采用“纤维+颗粒多级暂堵分段”技术,解决施工难题。该技术在顺北71井应用后,日产油450立方米、气2.5万立方米,新增资源量显著。

    近两年来,西北油田工程技术人员还研发应用各种新型压裂液体系:“可降解纤维+颗粒”体系,解决了工具分段下入困难的问题;“惰性酸液体系”让酸化有效距离增加2~5倍,解决了常用酸液高温下穿透距离短的问题。

 

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