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小管线解决大难题2021年12月07日 来源:
中国石化报 作者:
胡德俊
□胡德俊 “别小瞧这根不足10米的小管线,它可解决了我们的大难题。”谈及过滤机进料口新增的串联管线,川维化工聚乙烯醇运行部东区PVA装置员工邹川发出由衷的感叹。 聚乙烯醇运行部东区PVA(聚乙烯醇)装置原设计有4台过滤机,采取两备两用的运行模式。随着新品PVA不断研发投产,以及低黏度PVA产品的增量生产,这种运行模式成为制约装置安稳运行的一大难题。 “有一段时间我们最短间隔两三天就得切换过滤机,工作量非常大。有时候备用机还没有煮洗好,运行机就已达高限压力,导致生产线的废液输送特别困难。”邹川说,“频繁切换过滤机产生的煮洗水也给下游污水处理装置带来了一定的压力。” 为此,运行部曾考虑新增两台过滤机,实现三备三用来解决这个问题。但这样会增加大量的成本,而且受作业场地制约,实施起来也有困难。 “将4台过滤机串联起来运行,也许能解决这个问题。”在一次学习讨论活动中,运行部收到这样一条建议后,立即组织工艺、设备和HSE人员召开专题讨论会,并到现场进行反复“会诊”,最终采纳了该建议。通过新增一根小小的管线,成功解决了一道难题。 该运行部针对改造后的过滤机切换操作,修订完善了“手指口述”操作口诀,内容包括岗位职责、作业环境、作业程序、动作标准、安全操作要领和危险源识别等,并制作成卡片发到班组组织员工学习。技师、班组长等骨干每天开课,采取理论讲解与现场示范相结合的方式,做好现场示范、指导、监督和讲解,组织员工对照“手指口述”操作法认真学习操作,尽快熟练掌握全新的切换操作技能。 “将两组过滤机进料口串联起来后,实现了三用一备的运行模式,再也没有因为过滤机压力高、废液输送困难导致切换操作异常。”PVA装置操作主管黄勇说,“这样一来,不但生产运行更加稳定,员工的劳动强度得以降低,装置产生的废水也大幅减少了。”
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