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洛阳石化:
压减氮气消耗 节能又降本2021年11月30日 来源:
中国石化报 作者:
赵鹏钧 崔旻
1~10月,VOCs系统氮气损耗同比减少44.8万立方米,降本约30万元 ● 治理VOCs系统漏点,储运系统氮气消耗量每小时减少500立方米。 ● 合理化建议,使瓦斯回收系统运行成本同比减少71万元。 ● 增设氮气回收系统后,每年氮气消耗量减少126万立方米。 □赵鹏钧 崔 旻 11月9日,在洛阳石化储运部15号罐区VOCs(挥发性有机物)控制系统现场,工艺工程师马志玲指着氮封控制阀,自豪地介绍起来:“通过治理VOCs系统漏点,氮气消耗压减效果显著,1~10月,VOCs系统氮气损耗同比减少44.8万立方米,降本约30万元。” “去年通过氮气管网隐患排查整治,氮气用量已逐步减少,现在怎么又上涨了?”1月,该部氮气消耗超出考核值0.6万立方米。看着墙上成本费用指标一览表内超出标准的红色数据,马志玲和同事心里很不解。 氮气主要用于封堵VOCs,难道出现新漏点了?马志玲带着同事立即自制密封袋,检查VOCs系统1100多处静密封点,并详细比对各储罐压力。随后,他们发现G1508罐补氮气趋势波动异常,经确认是该罐氮气补压阀门失灵造成泄漏引起的。 经过充分调研,该部提出“加强罐区VOCs漏点治理,减少氮气消耗”“加强西半厂氮气管理,减少氮气管损”等降本措施,优化操作参数,逐罐排查气密,更换检尺孔密封胶皮和呼吸阀垫片,封堵罐顶密封孔和不用的管线,检查泡沫发生器玻璃及静密封点,全力治理VOCs系统漏点,压减氮气消耗。目前,储运系统氮气消耗量合计由2020年12月的1200立方米/时逐步降至目前的700立方米/时。 这只是洛阳石化实施节能降耗举措创效的一个缩影。该公司始终将节能减排落到实处,改变“重产量、重效益,轻节能、轻减排”的片面认识,深入开展节能攻关、征集节能“金点子”等活动,“为国家生产油品是贡献,为国家节约能源和减少排放也是贡献”目前已成为公司干部员工新的“贡献观”。 “作为成本管理负责人,应想方设法从生产运行过程、操作细节中抠效益、降成本、降能耗,把创效增效的目标任务变为具体操作。”马志玲说,今年,她提出的“优化气柜运行,降低瓦斯回收运行和燃料气消耗成本”合理化建议,使瓦斯回收系统运行成本同比减少71万元。此外,将气柜液环压缩机电机更换为一级能效电机降低电耗、将1号压缩机出口分液罐改大等优化措施,被列入该公司能效倍增项目。 降低氮气消耗仅有思想认识还不够,必须依靠科技,这是降氮的生命线。该公司为2号聚丙烯装置增设氮气回收系统后,每年氮气消耗量减少126万立方米,电消耗减少17.5万千瓦时,蒸汽消耗减少350吨,降低装置综合能耗2.7千克标油/吨,每年降低生产成本超100万元。下一步,该公司将为1号聚丙烯装置增设氮气回收系统。
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