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齐鲁石化烯烃厂在大检修后,开展“查漏点、查隐患”专项活动,优化工艺调整操作
消除安全盲区打牢稳产高产基础2021年10月18日 来源:
中国石化报 作者:
刘新圣
刘新圣 10月起,齐鲁石化烯烃厂统筹组织装置开工后的稳定运行和优化调整,在全厂范围内组织开展“查漏点、查隐患”专项活动。针对开工初期漏点隐患多,影响乙烯装置安全环保高负荷生产的实际,该厂把消漏及隐患排查,作为“大干四季度,冲刺全年任务目标”的重要工作,消除高负荷安稳生产的死角和盲区。 截至10月10日,该厂发现整改问题200余项,为装置安全稳定运行奠定坚实基础。10月12日,乙烯装置裂解炉投油295吨,乙烯产量100.2吨,创9月24日检修开车以来最高纪录。 检修开车后,该厂不等不靠,结合装置检修后运行初期生产特点,科学优化生产组织,精细调整工艺参数,精心巡检操作,装置负荷稳步提升,向年产乙烯74万吨目标奋力冲刺。 丙烯制冷压缩机GB501是乙烯装置的心脏,是影响生产稳定的关键设备。经过检修,前期存在的轴位移偏大的问题有较大改善,但在开车初期负荷提升和天气温度变化较大时,轴位移还是有偏大趋势。为此,烯烃厂组织专业技术人员实施特护,持续开展参数控制,对超高压蒸汽品质、润滑油温度、透平进汽量等做好监控。同时,加大气相乙烯直供下游用量,减少丙烯制冷压缩机生产负荷,为高负荷生产提供支撑。烯烃厂副总工程师王俊宇说,厂部随时组织召开专题讨论,进行攻关,消除装置开车初期制约高负荷运行的瓶颈,为四季度设备运行提供更优操作方案。 烯烃厂15台裂解炉通过检修,多数裂解炉热效率保持在92.6%以上,但个别裂解炉热效率提升缓慢。该厂通过提升燃料气质量、加强烧嘴清理等措施,使问题逐步解决。“通过调整塔的压力、流量等措施,尽可能提高乙烯收率。”烯烃厂副总工程师高同伟说。在当前丙烯市场行情较好的情况下,他们还通过调整原料结构、增加轻烃炉,使聚丙烯小时产量保持在44吨,同时对影响乙烯收率的裂解炉出口温度、脱甲烷塔的塔顶温度等指标严格考核,指标稳步提升。 “冲刺全年目标,实现安全环保是重中之重。”该厂党委书记、副经理綦勇表示,安全是底线、环保是红线,绝不允许破底线、越红线。他们全面做好问题排查统计,从问题数量和质量等方面进行点评,利用绩效考核杠杆作用,调动全员“查漏点、查隐患”积极性。同时发挥专业部门督办作用,明确问题整改责任人、整改措施和整改时限。全面梳理系统运行状态,做好工艺参数“靠卡对标”,加强生产优化、能量管理、质量管理和“五大纪律”管理,生产运行质量不断提升,为完成全年目标任务打牢基础。
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