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当班实现零报警2021年09月13日 来源:
中国石化报 作者:
黄敏清 茹 运
黄敏清 茹 运 “我们这个班的报警记录怎么12个小时都显示空白?”8月28日8时,广州石化1号聚丙烯装置主操梁威打开工艺管理系统,不断刷新界面,心生疑惑,便向工艺员魏家生咨询。“说明你们班操作控制得稳,当班实现零报警,值得祝贺!”魏家生仔细检查确认后说。“以前以为当班零报警不可能做到,没想到通过大家的努力,终于做到了。”梁威高兴地说。 为提升装置安全平稳运行水平,公司对报警进行严格管理和考核。此前,该装置转换牌号频繁、报警设置不合理等因素,导致工艺管理系统报警数偏多。 在确保安全的前提下,为有效压减报警数量,装置全员行动,对报警数据进行全面梳理,工艺员指导班组操作人员查找高频报警的参数,寻找解决办法,要求操作人员及时记录当班期间所有的报警情况,并附上原因和处理措施。 在全面排查梳理报警参数的基础上,装置对300多个关键参数的报警值范围进行优化,保证DCS报警范围与工艺管理系统报警范围一致。 “界区水温由30.2摄氏度升到31.6摄氏度,要提前降低反应釜料位,要不温度升高容易触发报警。”操作人员贾永山看到冷却水水温升高,提前预判并采取措施,避免反应釜温度高报警。 通过强化报警管理,操作人员更加关注各参数和趋势变化,通过超前预判和提前介入等措施,大幅压减报警数量,装置生产更加安全平稳。
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