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群策群力全面扫除开车障碍2021年08月31日 来源:
中国石化报 作者:
5月中旬,高端碳材料联合装置进入全面开车阶段。“越临近开车,越有可能遇到意想不到的难题和挑战。”茂名石化调集精兵强将,做足多方准备,力求将问题解决在现场,为安全开车保驾护航。 7月8日,新装置引油后,全部动设备要进行开车前试运。“即使只有一台新设备无法正常运行,也会对后续开车产生极大影响。”炼油分部设备管理室副主任李超志一锤定音,“这个步骤至关重要,一点问题也不能出。” 在新装置皮带机试运时,第一只“拦路虎”出现了。该装置共有28台皮带机,其中6台是热皮带机。与普通皮带相比,热皮带厚、硬,而且柔韧性差,在试运过程中,由于没有热物料,导致轴心偏移,从而无法运行。谁也没料到会出现这样的问题,当时在场的厂家技术人员也一筹莫展。关键时刻,茂名石化不等不靠,立即组织设备专业骨干召开现场“诸葛会”,商讨紧急试运措施。通过反复研究,技术人员决定大胆利用废旧轴承进行现场焊接,制作出简单易压的皮带轮模,用于模拟皮带承重。经过十多个小时的努力,他们终于成功解决了皮带悬浮难题,顺利完成了热皮带机试运。 进军高端碳材料市场,归根结底拼的是质量。在开车过程中,茂名石化紧盯生焦产品质量,不敢有丝毫懈怠。7月28日,第一塔生焦成功产出,但开车组成员随即发现,新产出生焦的硬度和物理拉丝状态都没有达到最理想的效果。该公司立即组织生产技术部门开展专项问题攻关,找到了导致这些质量问题的“元凶”——生焦含水量。 “我们多方尝试,通过适度提高原料高温段温度、降低低温段温度,增加蜡油配比,优化进料焦化油入反应器操作等措施,逐步调整针状焦质量。”开车组技术人员回忆道,当时,他们几乎整天守在装置现场,开展“头脑风暴”,精心调整操作,以期早日突破瓶颈。 但好事多磨。在产品质量逐渐好转的过程中,他们又发现了衍生出的新难题。由于生焦含水量偏高,导致输送下料口和包装仓堵塞,这就意味着焦炭产品凝结粘连,无法装车外运。“这个隐患必须彻底消除!”开车组成员暗下决心。他们一边派出专人24小时蹲守在4个下料口与包装仓,随时进行人工疏堵;一边发挥集体智慧,根据现场生产实际,多次对下料口进行扩径改造,并将生焦下料方式由三通线改为直接从皮带上刮料。 8月3日,改造项目顺利投用,生焦输送效率明显提高,较之前每日可多装生焦400吨,逐步拉低了成品生焦仓位,可完全满足生产需求。随后,经过精心调整,8月4日,针状焦主要质量指标全部达到国3标准。
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