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全盘优化实现优质低耗开车2021年08月31日 来源:
中国石化报 作者:
“高端碳材料联合装置开车水、氮气等主要公用工程损耗较预算均降低20%,节能降耗效果显著。”拿着最新的数据结果,煤制氢车间工艺副主任周波兴奋地说。 为实现优质低耗开车,茂名石化持续深化精益管理,紧盯装置开车统筹、物料收储、公用工程平衡等关键环节,做好优化文章,有效解决了施工进度滞后、物料消耗大等问题。 按照常规程序,新装置设备检验要依次经过耐压、耐水、耐腐蚀、用电安全等多项测试,不仅耗时长,而且物料消耗大。“这一次,通过全局性科学分析,我们打破了以往先做耐水试验再做防腐检验的惯例,优化检测顺序和环节,收到了意想不到的效果。”生产管理部节能与公用工程室副主任程方军介绍。 针状焦罐的耐水试验俗称盛水试验,即通过注水的方法检查新设备能否满足日后生产的用水需求。一般来说,要等盛水试验合格后,才能进行防腐、用电检测。通常,防腐检验耗时更长,而盛水试验消耗水量巨大。在此次针状焦罐检验中,经过对防腐检验时间节点和盛水试验耗水量的反复测算,技术人员将防腐检验调至盛水试验前进行,并对罐结构类似部分同时进行腐蚀检测,既缩短了施工时间,又节约了新鲜水8000多吨。 “为了最大程度降低成本,我们还在源头优化上下功夫,不仅对开工步骤进行了优化,而且实现了国产化设备替代。”煤制氢车间设备主任林雨介绍。高端碳材料联合装置减压单元为较高固体含量的纯油浆系统,普通的焦化特阀无法满足生产需求。为此,茂名石化特意成立专项小组,与国内多家厂商进行交流研讨,开展耐磨和特阀选型攻关,先后完成了减压单元耐磨设备、针状焦单元低气耗特塔等800多个原设计点国产化改造。 “与采购进口设备相比,使用国产化设备不仅大幅节约了采购资金,而且供应周期缩短了1/3。”林雨说。同时,为缩短开工时间,他们通过反复优化烘炉和点火方案,大胆创新,让烘炉与点火升温同时进行,节约时间约7天。
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